1、3号皮带断带应急预案
1.1 3号皮带断带的原因
1.1.1原煤仓满后,由于无人看护而皮带一直处于运行状态造成溢煤,皮带被拉断。
1.1.2主皮带接口开裂过长,造成皮带从接口处断裂。
1.1.3由于操作工责任心差没有及时发现皮带跑偏,造成皮带磨断。
1.1.4在雨季由于雨量较大,皮带比较湿,造成皮带打滑,主滚筒磨断。
1.1.5皮带老化,磨损较多,未及时更换。
1.2 3号皮带断带的现象
皮带停转,涨紧轮落至底部,3号皮带尾轮处有堆积,涨紧轮有煤粉散落。
1.3 3号皮带断带的危害性
由于3号皮带属于单台设备,如事故时间长将造成无法上煤,最终迫使磨机停机,高炉整体减煤或停煤。
1.3 3号皮带断带的预防措施
1.3.1 3号主皮带上煤时必须有人监护,禁止无人看护运行。遇有特殊情况操作工需要离开皮带时,必须向带班长请假。经同意后,可以暂停皮带。
1.3.2在雨雪天上煤时,需要与操作室联系减少1/3皮带上煤量,行车工抓取煤时,尽量抓取水分比较低的。
1.3.3春、秋、冬季节上煤,皮带都容易结霜,使皮带在主动轮打滑或煤在皮带上打滑,在这种情况下,皮带上必须有人看护,发现异常现象,采取果断措施(及时按动紧急停带开关)停止皮带运行,并及时向操作室带班长汇报情况。皮带工与行车工共同处理好后,恢复上煤。
1.3.4勤检查皮带扣和穿条,发现断裂、磨损等异常现象,需立即汇报并及时更换。
1.3.5勤检查皮带托辊、滚筒,对不能正常运行的及时更换。
1.3.6上煤要勤巡回点检,避免1#、2#皮带划伤,3#皮带返煤造成皮带卷煤断带等事故的发生。
1.3.7上完煤应及时清理除铁器。
1.3.8勤观察皮带是否跑偏,发生跑偏要及时调整调节轮。
1.3.9及时清理各轮、辊等带下的积煤,以免堵死。操作室区域应加强对四班的管理,防止由于误操作而造成带负荷停带。
1.4 3号皮带断带的处理措施
1.4.1由当班皮带工负责切断皮带机电源,并严格执行挂牌制。
1.4.2发现皮带断带,应立即逐级汇报(喷吹值班室、二建维修工、区域组长、车间领导、调度),加快信息的传递。
1.4.3由当班行车工负责准备以下工具:电动倒链1个,绳捆3个,麻绳2根,皮带夹板2个,订带机1台,穿条2根,扳手3把,手钳1把,8#铅丝等。
1.4.4需要车间主管领导或车间主任联系人员50人。
1.4.5断带后,如果皮带未全部落地,就近打好皮带夹板,防止皮带掉落地面。如一头掉落地面,把另一头打好夹板。夹板需用铁丝绑牢固定好。
1.4.6在涨紧轮处打一倒链,把配重轮吊起。
1.4.7如皮带落地,用绳或倒链把皮带吊起。
1.4.8把皮带穿入皮带架拖皮带。
1.4.9在皮带对接处,打好夹板固定好订皮带卡。
1.4.10订好后,打倒链,对接口,穿中条。
1.4.11皮带接好后,空皮带运转2-3圈后,确认正常,方可上煤。
1.4.12清理皮带周围皮带的煤粉,使皮带畅通运行。
1.4.13更换煤粉储量,及时与高炉联系,避免停煤后导致炉况失常。
2、制煤收粉布袋着火应急预案
2.1制煤收粉布袋着火的原因
2.1.1磨煤时,磨机出口温度过高(超过100℃),引燃布袋。
2.1.2所选煤种着火温度较低,当磨煤参数在正常操作范围时,磨机中煤粒即被点燃,进入布袋箱体后沾在布袋表面,烧坏布袋。
2.1.3使用的废气中瞬间窜入高温、高压气体(热风炉换炉时未对空放散),烧坏布袋。
2.1.4使用的废气中瞬间窜入大量未燃烧的煤气在烟气炉出口燃烧,(热风炉烧炉时煤气、空气配比失常),温度过高烧坏布袋。
2.1.5磨机入口瞬间窜入大量空气,氧气浓度增加,引燃磨机中的高温高挥发份煤粉烧坏布袋。
2.2制煤收粉布袋着火的现象
2.2.1微机操作画面显示磨机出口温度超过100℃。
2.2.2排粉风机出口有明显的煤粉冒出。
2.2.3打开布袋箱体盖板可见烧毁的布袋处有较多的煤粉。
2.3制煤收粉布袋着火的危害性
2.3.1布袋着火将使磨煤中断。
2.3.2更换布袋将使高炉整体减煤。
2.3.3布袋着火极易引发磨机、布袋箱体、煤粉仓爆炸。
2.4制煤收粉布袋着火的预防及处理措施
2.4.1磨煤时,严格控制磨煤参数,磨机出口温度不得超过100℃。
2.4.2按要求配煤,定期校对配煤秤,避免大量低着火点、高挥发份煤种进入磨机内。
2.4.3通过车间协调,要求高炉加强热风炉换炉对空放散的考核,避免废气中瞬间窜入高温、高压气体,烧坏布袋。
2.4.4通过车间协调,要求高炉加强热风炉烧炉时煤气、空气配比的考核,避免瞬间窜入大量未燃烧的煤气在烟气炉出口燃烧,布袋箱体入口温度过高烧坏布袋。
2.4.5加强氧含量的检测,对氧含量表定期校对。
2.4.6加强磨煤设备的点检,及时处理设备的漏风处 。
2.4.7提高磨煤工操作水平,加强对其日常操作的考核。当磨机入口温度瞬间升高达到350℃时,及时关闭烟气切断阀,停磨,关小主排粉风机入口调节阀,适当延时后打开冷风阀降温。
2.4.8温度降低后应检查布袋情况,发现烧焦烧漏应立即组织更换。
3、磨煤机故障应急预案
3.1磨煤机故障的原因
3.1.1减速器老化,负荷增大。
3.1.2磨机内风嘴环固定螺丝、固定铁片磨损,风嘴环掉落在磨机内,磨机内导轨板固定螺丝松脱,导轨板掉落在磨机风嘴环上。
3.1.3磨机润滑系统高低压泵偷停或压力过低,减速器因缺油轴承损坏或卡死。
3.1.4环境温度过高或油冷却器堵塞、循环水量减少、水压降低。
3.1.5磨机电气故障,致使高压电机无法正常启动。
3.1.6磨机电机故障,无法正常启磨。
3.1.7磨煤相关设备失常,布袋堵塞或磨机出粉管堵塞,脉动反吹系统工作失常,主排粉风机及引风机工作失常。
3.1.8突然停电使磨煤突然中断。
3.2磨煤机故障的现象
磨机故障现象分为以下几种:
3.2.1磨机无法启动或正常运行中突然停止工作。(由第1、3、4、5、6、8种原因造成)
3.2.2磨机运行中声音突然增大,有明显的撞击声。(由第2种原因造成)
3.2.3磨机运行中工艺参数失常,减速器轴瓦温度接近或超过75℃。(由第1、4种原因造成)
3.2.4磨机运行中工艺参数失常,磨机压差不稳或无法正常磨煤。(由第6种原因造成)
3.3磨煤机故障的危害性
磨煤机故障可导致整个磨煤系统瘫痪,故障不能及时排除将使全厂高炉整体减煤或停煤,因此必须加强对该事故的认识。
3.4磨煤机故障的预防及处理措施
3.4.1当磨机无法启动或正常运行中突然停止工作时,应及时联系二建维修工查明原因并同时汇报区域组长,当半小时以上查不明原因或查出是减速器、磨机电机、主排风机、引风机等关键设备故障时,应汇报车间主管领导、调度,并由车间领导汇报厂领导。
3.4.2当磨机运行中声音突然增大,有明显的撞击声时,应立即停磨机,开磨机门检查导风板、风嘴环、刮渣板是否掉落,研磨件是否破损。
3.4.3突然停电时,应检查磨煤系统各阀门是否在安全位置,烟气炉煤气阀应及时调小,避免事故发生。
3.4.4加强设备点检,保证磨机润滑油压力在规定范围内,发现漏油及时处理,以免减速器因缺油轴承损坏或卡死。
3.4.5减速器轴瓦温度大于65℃以上时,检查润滑站油温和磨机负荷是否在正常范围内,应采取措施降低润滑站油温;减速器轴瓦温度大于75℃时,必须停磨检查。
3.4.6环境温度过高时采取轴流风机外部降温,当油冷却器堵塞时及时疏通,当循环水量减少、水压降低时及时查明原因,必要时使用备用水降温。
3.4.7当磨机入口温度瞬间升高时,应紧急停磨,同时关闭烟气切断阀,待主排入口调节阀关小并适当延时后方可打开冷风阀。
3.4.8当磨煤系统氧含量大于10%时,应及时调整阀门开度,并和高炉联系查明原因,大于12%时应停止磨煤,并汇报区域组长、车间主管领导、调度。
3.4.9磨机运行中工艺参数失常,磨机压差不稳或无法正常磨煤时,应检查给煤是否正常、布袋压差是否正常、反吹脉动系统运行是否正常。
4、喷吹系统故障应急预案
4.1喷吹系统故障的原因
4.1.1电压波动,导致PLC系统元件损坏,程序丢失。
4.1.2 PLC系统模块质量差。
4.1.3通讯系统接触不良,模块接触不良。
4.2喷吹系统故障的现象
4.2.1从画面上无法操作各阀门。
4.2.2画面显示通讯失败。
4.2.3画面数据显示值与实际不符。
4.3喷吹系统故障的危害性
4.3.1各阀门保持原状态或关闭,导致高炉喷煤量无法显示或无法向高炉喷煤。
4.3.2喷吹罐喷完后无法正常倒罐。
4.3.3无法显示各种参数。
4.4喷吹系统故障的预防及处理措施
4.4.1当计算机系统出现故障时,当班带班应先确认各阀门状态,喷吹工确认煤粉仓、喷吹罐重量及各罐的罐压并将情况及时通知调度、高炉,联系维修工及电脑维修人员,尽快恢复系统工作。
4.4.2 7#、8#罐关闭下煤阀,两小时内停止输煤;同时,停止磨煤系统,计算机系统恢复正常前暂停磨煤。
4.4.3 确认各阀门状态及各罐重量及罐压后,带班应组织本班人员进行喷吹系统手动操作,利用对讲机进行通讯联系。具体步骤如下;
4.4.4应急操作:
4.4.4.1关闭一层平台电磁阀气源,手动打开各喷吹罐下煤阀,此时,应再次确认,下煤阀、切换阀为开位置,罐松料为关位置;
4.4.4.2从三层平台电磁阀处给各喷吹罐补压,保证各罐压力为喷吹经验数据,上下波动为±20kPa;
4.4.4.3从操作室观察各罐重量变化,保证喷吹基本准确。
4.4.5应急倒罐:
4.4.5.1当喷吹罐重量接近喷吹下限时,手动给备用罐充压;
4.4.5.2手动打开备用罐切换,关喷吹罐下煤阀,延时30秒后,关切换阀,三分钟后开备用罐下煤阀。
4.4.6应急装煤:
4.4.6.1当喷吹罐转入备用时,在电磁阀手动关闭其上放散阀,打开下放散阀泄压,压力降至20kPa以下时(从现场表观察),打开上下钟阀,装煤;
4.4.6.2装至所需煤量后(从称重显示器观察),关上下钟阀,关下放散,开上放散,装煤完毕 ,该罐转入备用。
4.4.7计算机系统恢复正常后,关闭各罐下煤阀,确认各电磁阀手动开关。在画面上打开下煤阀,系统恢复正常。
5、氮气压力波动时喷煤应急预案
5.1氮气压力波动的原因
由于喷煤车间所用氮气为公司集中供应,没有自备的空压机或氮压机,所以喷吹系统受外部氮气压力波动影响较大。另喷煤氮气总调节阀、进气总闸阀关闭不严,也是氮气压力波动的一个主要原因。
5.2氮气压力波动时喷煤的现象
电脑操作画面显示氮气压力、流量超出正常操作范围,现场表显示与电脑显示相同。喷煤瞬时煤量减小,喷吹气量增大或减小,氮气压力过高时安全阀开始放散。
5.3氮气压力波动时喷煤的危害性
氮气压力波动大经常造成喷煤不顺,堵枪严重,甚至会堵塞喷煤总管;氮气压力过高时还会造成喷煤氮气罐安全阀放散,安全阀失效时易发生氮气罐爆炸等事故。
5.4氮气压力波动的预防及处理措施
5.4.1氮气总管压力850kPa—900kPa,储气罐压力830kPa—880kPa时为最佳喷煤状态,此时,各参数均稳定。
高炉 | 指定煤量 (t/h) | 喷吹流量(m3/h) | 设定罐压(kPa) | 补气开度 (%) | 堵枪次数 (次/时) |
3#、6#(单) | 12 | 95-105 | 720-750 | 10-30 | 1-2 |
6#(双) | 9(1#)、3(2#) | 95-100 | 550-580 | 20-30 | 1-2 |
7# | 13 | 130-140 | 630-650 | 5/5两趟气 | 2-3 |
5.4.2储气罐压力在900—950kPa时,适当增加喷吹罐压力(10—20kPa)或减小喷吹风流量,保持氮气流量在100—110m3/h范围内。
5.4.3储气罐压力大于950kPa时,应采取措施降低氮气压力,预防安全阀打开后关闭不严。
5.4.3.1通知调度。要求系统降低氮气压力。
5.4.3.2调整氮气罐进气总阀。
5.4.3.3增加放散次数,降低氮气压力。
5.4.4储气罐压力在750—800kPa时,适当降低喷吹罐压力(10—20kPa),保证喷吹均匀。
5.4.5储气罐压力在低于800kPa时,通知调度联系提高氮气压力,同时增加补气开度保证高炉喷吹风流量在正常操作范围内。
(储气压力700—750kPa)
高炉 | 实际煤量 (t/h) | 喷吹流量(m3/h) | 设定罐压(kPa) | 补气开度 (%) | 堵枪次数 (次/时) |
3#、6#(单) | 9 | 90-95 | 650-670 | 35-45 | 2-3 |
6#(双) | 9(1#)、3(2#) | 95-100 | 550-580 | 50-60 | 1-2 |
7# | 10 | 140 | 600-630 | 10/10 | 4 |
5.4.6储气罐压力750—700kPa时,暂停输煤(8号高炉喷吹站正常储煤量80—100t/h可停输煤2.5—3小时)。10分钟后,关闭7、8号罐切换阀,增加向调度汇报次数,同时汇报储气罐压力实时数据。并同时采取以下措施:
5.4.6.1通知车间主管领导,组织检查氮气管道。
5.4.6.2与调度联系,通知喷煤量大于10t/h的高炉(3、7号)减煤,看枪工加强喷枪监护。
5.4.6.3与三、六、七高炉布袋除尘联系,错开反吹时间,减少氮气用量。
5.4.6.4关闭除尘、看水使用的喷煤氮气。
5.4.6.5通知车间主任,根据情况及时向主管厂长汇报。
(储气罐压力650—700kPa)
高炉 | 实际煤量 (t/h) | 喷吹流量 (m3/h) | 设定罐压 (kPa) | 补气开度 (%) | 堵枪次数 (次/时) |
3#、6#(单) | 7 | 80-90 | 580* | 50-80 |