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循环水泵节能技术的应用
文档作者:
谢勇
文档来源:
首钢水钢动力厂
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2021年10月18日
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循环水泵的节能改造
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水钢科技SHUIGANG SCIENCE & TECHNOLOGY 第129期 循环水泵节能技术的应用 谢勇 (首钢水钢动力厂贵州六盘水553028) 摘要:循环水泵一直是工业系统的一个重要能耗源,电价不断高涨的今天,如何降低循环水泵 的电耗,又能满足各工业设备冷却对循环水的需求,是一个持续不断追求的目标。本文用水钢动 力厂鼓风站6台循环水泵节能改造的例子来诠释这一永恒的目标。 关键词:循环水泵;汽蚀;节能;改造 Application of Energy-Saving Technology of Circulating——Water Pump Xie Yong Power Plant,Shougang Shuicheng Iron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Liupanshui 553028,Guizhou,China) Abstract:Circulating-water pump is always an important energy consumer in industry.Now,with electricity price going up,it is an insistent-pursuing goal to decrease electricity consumption of circulating- water pump and also meet demand of circulating-water for cooling various industrial equipment. By using the example of energy-saving improvement of 6 circulating—water pumps in blast sta— tion of my power plant,this article explains the etemal goa1. Keywords:eimulating—water pump;cavitation;energy saving;improvement 1 前言 动力厂汽轮鼓风机向高炉输送压缩空气,汽 轮机工作完的排汽就需要循环水冷却凝结,该泵 从2004年投产至今,水泵噪音大、叶轮因汽蚀磨 损严重运行周期短,导致水泵效率下降,能耗较 高,一年除了电耗,光更换叶轮等备件消耗及人 工费都要36万余元, 目前根据对各循环水泵实 测技术参数,经流体输送工程学计算,循环水系 统的实际管网阻力大,泵的实际运行效率较低, 循环水泵处于高功耗状态下运行,泵内容积损失 和涡流损失较大,泵的效率有很大的提升空间, 所以对6台循环水泵进行节能改造,消除汽蚀已 显得刻不容缓。水钢动力厂的鼓风机循环水泵参 数(共6台水泵,3用3备)见表1。循环水泵实际 运行工况见表2。 表1水钢动力厂的鼓风机循环水泵参数(共6台水泵。3用3备) 作者简介:谢勇(1974~),男,助理工程师,热力工程技术员。 · 44 · 2014年第3期 循环水泵节能技术的应用 2 杭州能本高效流体输送技术原理 杭州能本科技有限公司致力于“流体输送系 统优化技术”等多项水循环系统节能技术的研发 和应用,通过具有自主技术专利的数据采集技术 对系统运行工况参数进行采集,全面掌握系统运 行状况;详细分析冷却塔冷却能力、水池的吸入 条件、水质情况等,彻底掌握整个介质流程的管 道特性及系统能量转换和利用过程并准确判断 引起高能耗的各种原因;找出最佳工况点,从而 制定最佳匹配解决方案,为系统合理配置能量分 布。遵循这一机理,能本泵从降低系统阻力、改善 热工性能、提高水泵效率、优化水力性能等多方 面人手,消除因系统配置不合理引起的高能耗来 定制系统全方位的个性化解决方案。首先是经过 数据测量,解决系统中不必要的损失,根据实际 需要的压力及流量设计安耐杰高效节能泵。水泵 机械效率的提高,能本泵从叶轮、泵壳的做工上、 增加导流肋、做减少摩擦的图层等方面进行考 虑。符合最佳工况点,能本泵从水泵性能曲线上, 制造出曲线更加平滑的水泵,以免因工况发生变 化,导致效率变化太大,能本高效节能泵AN. JDP6oo一6560为代表的流体输送节能技术就是 这一成果的结晶,它不同于变频等其它节能技 术,该技术通过对检测资料的系统分析和研究, 通过整改实际系统运行中存在的不利因素,并按 最佳运行工况参数定做“高效节能泵”替换实际 处于不利工况、低效率运行的水泵,消除“无效能 耗”,提高输送效率,达到最佳的节能效果。它从 根本上解决了循环水系统普遍存在的“低效率、 高能耗”这个技术难题。 3 能本高效节能泵ANJDP600—6560 通过对循环冷却水系统的数据采集、软件水 力模型分析、局部实体水力模型的建立,诊断分 析目前水系统的运行情况,按照高效流体输送能 耗准则实行水系统最优化调整,并在此基础上量 身定做最匹配循环冷却水系统工况的能本高效 节能泵ANJDP600-6560,见图1。该系单级、双 吸、泵壳中开、蜗壳式卧式离心泵,被吸送液体最 高温度可达105℃,流量为68-1 1000米/时,扬程 为7-200米,安耐杰NB—EPO高效节能泵具有4 大显著特点:1)量身定做,能恰好处在最佳工况 点运行;2)效率曲线优越,高效区范围宽,更能够 适应负荷变化;3)水力模型设计处于世界先进 水平,制造标准完全符合欧洲标准;4)水泵机械 性能卓越,铸件采用树脂砂造型铸造,所有零部 件经AM加工中心加工,机械加工精度高。 能本高效节能泵ANJDP600—6560为单级双 吸轴向中开蜗壳式离心泵,可供卧式或立式安 装,卧式泵的驱动端可根据需要设置在泵的左侧 或右侧,也就同一转子部件可用于顺时针、逆时 针两个方向。该泵的主要零部件有:泵体、泵 盖、叶轮、轴、密封体、泵体密封环、轴套、轴承部 件与联轴器部件等。泵壳制成水平中开,泵的 吸人与吐出口均铸在下半部泵体上。泵壳下半部 分的进出口法兰在同一水平面上,即壳体采用直 线型设计,两端支承间距离短,法兰之间连接用 较长的螺栓,无泄漏。泵盖能自动校正,便于安 装。叶轮的叶型具有优异的水力性能,经过静 平衡校验。叶轮设计成对称,液体从两侧进入叶 轮,可以使轴向力减小到最低限度。叶轮进口面 积大,进口无涡流,运行平稳,噪音小。如果需要, · 45 · 水钢科技SHUIGANG SCIENCE & TECHNOLOGY 第129期 馕簟方梗矗嘲_| 篮费牌l 一兜垒穗毽 枣搂触蠢震 宠璃镪 一拦缝塑露 一艇殛麓《 瓣 正辩辩 一两 支承 骶离照 娟鹿辘麝瓤 一带搿帮曼耩瓣鞲錾 一法兰嘲较话礤 蠛幢连接.五滑囊l幢鼍叶糖, —薅靛岛舟蕊布罄懿 舔璃投 蓬行静 擒 一鼹穗婶蟪健鞍期靠 枣粼 秘长 一阍一转子帮嚣 怒干基粥鼗憾激麓—斌鼹盼恶 懿 一满足捅鞭耍球扮l罹螭党型式 一霹遴蹲辫睛糙锪簿繇·擞掰弹蠖臻愈妞羧怒 鞲擎 黪鼗拆 — 使予安装、窥确嬗蠢鹳襄蕊 一 槐黪痿菇蠛戆鹩 }疆 豌鬣避谜. — 静葬罄硼£讫没静舱双碾耕髓荫累蔼湃啪 酗 — 聚亮{I誊袭瓣及哪 轮袭躐平滑—辘避凝怒救嚣嚣桷辕填擗 — }姥避f=1嚣裁大 运转平稳 壤声枣—枣 罐密封 — 寝嘲胄娥 可换 袋豁秘 }艳密封l环 琴 会酶甄教率 — 避翻无满漉。运转平稳 拯麓酝 图1 能本商效节能泵结构图 叶轮也可以带有密封环。对于卧式泵:泵轴的 腐蚀,运行寿命长;装配时无须调整;采用弹性预 两侧由轴承支承,轴承采用封闭滚动式滚动轴 应力装配,转子部件装拆简便迅速。泵体密封 承,可用油脂润滑,运行时间长;也可配置恒定油 环,以其与叶轮的间隙,来减少压力室内的液体 位的油杯,用稀油润滑。自由端轴承装有轴套,这 漏回吸水室。密封环保护壳免于磨损,本身为易 样可以在不拆除转子或泵壳的情况下迅速更换 损零件,磨损后可以备件更换。轴封有软填料密 轴套。泵轴完全密封,不接触介质,无腐蚀;泵轴 封和机械密封两种型式。填料压紧程度必须适 短,刚性好、无振动,轴上带有可随时更换的轴 当,填料压盖为开式,可有足够的空间用于维修、 套,轴套伸入密封区;螺纹与介质不直接接触,耐 保养。 · 46 · 2014年第3期 循环水泵节能技术的应用 4 技术改造 首先为保证改造后计算水泵运行时间,便于 核算水泵节约电量,在每台水泵交流接触器上加 装累时器(见图2),记录单台主机运行时间Tn(n 为自然数)。然后更改相应电动机保护器整定值, 根据技改后的运行功率整定保护值,改造从备用 泵开始,整个改造过程不影响正常生产。 图2 累时器 5 施工方案 施工采取只更换泵头,保留原电机的方式进 行,施工期间确保系统的正常运行生产,由于能 本高效泵ANJDP600—6560与原泵1#、5#、6# RDL600-620A3台和原泵2#、3#、钳SMGW600- 610A 3台外型尺寸不完全相同,需对原泵水泥 基础及进出口管路略作调整。1)新泵的固定。新 泵与原泵轴水平标高不一致(新泵轴为1 100mm, 原泵轴为1050mm),新泵高50ram。新泵垂直中 心至联轴器端面的尺寸为1080mm,原泵为 1060ram,新泵轴长20ram。新泵座固定孔安装尺 寸与原泵不一致,新泵为1050ramx850mmm、 1050mm x550mm, 原泵为1 150mm x850mm、 1 150mmx550mm。原泵地脚螺栓无法使用,因新 泵比原泵高5O咖需将泵水泥基础破除下降 50ram,因新泵轴比原泵长,安装时往水泵盲端方 向位移20ram,然后重新预埋地脚螺栓孔,新泵固 定后二次灌浆处理。2)进出口管道配制。新泵与 原泵进口法兰直径一致,均为DN700,新泵与原 泵出口法兰直径一致,均为DN600。新泵进出口 法兰中心高度均为490ram,原泵进出口法兰中心 高度均为505mm。新泵进出口法兰中心高度比 原泵低15ram,因新泵水泥基础已下降50ram,这 样新泵进出口高度比原泵实际均低65ram。新泵 与原泵进出口法兰问长度均为2000mm,新泵进 口侧为1100ram,出口侧为900mm,原泵进出口 侧均为1000ram。因此,新泵进口侧长100ram,出 口侧短100ram。将原泵进口DN700法兰废除,同 时在进口管道中间段割开,通过调整DN7oo管 路的走向以弥补65mm高度差和20mm前后错 位差,然后与新泵进口法兰连接。废除原泵出口 DN600法兰。将出口管道与弯头垂直焊接处割开 同时截断DN600直管长65mm,然后重新焊接。 原泵出口段加接一段DN600直管与新泵出口法 兰连接,20ram前后错位差通过弯头焊接时调整。 现场配管连接时尽量使管路圆滑过渡,以减小流 体阻力和增加管路美观性。 6 技改后节能效果 改造完成后,水泵完全满足生产需求,改造 · 47 · 水钢科技SHUIGANG SCIENCE & ,rECHNOLOGY 第129期 7 节能效益 节电计算汇总见表5。改造后,循环水系统 节能改造技术特点主要是:一是纠正原水系统运 行过流量偏差,二是纠正原水系统设计存在阻力 偏高而引起功耗增加的不合理现象,三是解决常 规水泵效率偏低的问题。动力鼓风循环水系统目 前在运行中,一方面为减缓水泵泵壳内严重气蚀 现象,采取了以限制阀门开启度控制流量的运行 方式,在水力学中,该种方式实属不经济运行,存 在电能浪费问题;另一方面气蚀现象严重影响水 流流态,导致较多能量消耗在水泵泵壳内部,表 现在以热量方式从泵体向外界传递;再则目前水 泵在非高效段运行,系统处理非经济运行。针对 以上问题,通过改造后消除不利因素,促使系统 达到合理、经济运行,从而可确保改造后实现系 统节电达30%以上。 (上接第7页) 图4 0930四辊导卫 4 实施效果 轧钢厂在对大规格带肋钢筋K2、K3孔及进 口导卫改进后,将成品纵肋扭曲角度降到10。以 下甚至没有。这不仅提高了机时产量,减少了轧 线成品调整时间和批量废品的产生,而且减少市 场质量异议,提高企业品牌效益。大规格带肋钢 筋改进工艺后减少成品调整时间每班30rain以 上,批量废品每天2O吨以下。根据水钢生产安全 室统计,2013年水钢轧钢厂全年在一棒每月共 2O天生产大规格带肋钢筋,采用改进工艺生产 大规格带肋钢筋,全年可创效600万元。 5 结束语 轧钢厂在一棒对大规格带肋钢筋轧线工艺 局部改进,并取得良好的效果,不仅可使轧钢厂 各条棒材生产线形成专业化生产,创造很好的直 接经济效益,同时节约资源,符合国家产业发展 政策,具有较高的社会效益。 参考文献 【1】松筠,唐文林.型钢孔型设计[M】.北京:冶金工业出版 社.2000年. · 48 ·
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