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沉降车间事故预案

  
评论: 更新日期:2010年11月17日

  液位计、密度计、压力计、温度计不准:

  事故现象:长期使用造成结疤,仪表失灵。

  处理方法:找计控车间处理,应精心维护周期运行。

  电机绝缘降低:

  事故现象:管道内漏水或雨水进入接线盒使电机绝缘降低。

  处理方法:将电机接线盒做好防水措施。

  碱液溅入眼中或身上:

  事故现象:在操作过程中意外被碱液溅入眼中或身上。

  处理方法:溅入眼中时,不要用手搓,立即用大量的清水冲洗,让进入碱液的眼睛在下方,然后用配制好的低浓度硼酸进行清洗并送医院治疗。

  电缆沟内冒烟:

  事故现象:在巡检中发现电缆沟内冒烟。

  处理方法:及时向调度和动力车间反映事故发生地点和现象,以便安排相关人员到现场及时处理,保证全厂正常生产。

  沉降槽跑浑

  1、二厂10月上旬一线:四洗、三洗、二洗、分离分别跑浑,浮游物严重超标。经过四天处理才得以恢复正常。

  原因:①矿浆过细,即使加入絮凝剂也难于沉降。②泥层过高,连续控小液固比致使泥层升高导致跑浑。③三洗絮凝剂过量,泥层分层虹吸管处不沉淀。④絮凝剂配制不合格,二洗絮凝剂中断一段时间。

  处理措施:①控制絮凝剂加入量,分离适当增加絮凝剂加入量。②拉大底流流量,流量拉至200m3/h拉三天。

  底流阀门关不死,卡入异物。

  二厂10月上旬三洗1#底流泵根部阀门在倒泵时无法关闭死,大约只关到一半位置。

  原因分析:因投产时间较短不可能是阀门结疤,最大可能是异物卡入,阀门无法关闭。

  处理措施:在专工李工的指导下,采取联通底流泵同时开启另2#底流泵底流反冲,叶轮短时倒转,经过15分钟左右,异物被冲入中心筒内,根部阀门得以关闭。

  底流泵堵死

  一厂沉降南线底流泵堵死,无流量显示。

  原因分析:倒泵时冲洗不彻底,在下个班倒泵时无流量显示,再倒回泵时流量显示小,应该是有结疤堵塞出口,时间一长泥层过多过高,导致两底流堵死。

  处理措施:用焊接钢管从底流泵根部阀门打开后卸焊盲板,捅开底流,具有一定危险性。

  冒槽

  一厂沉降,分离跑浑,粗液槽液位过高,滤饼泵打不及时,滤饼槽冒槽。

  原因分析:矿石铝硅过低,泥量增大,沉降分离槽跑浑,因浮游物太高,叶滤机通过性大大降低,卸泥次数增多导致滤饼槽冒槽,粗液槽液位过高冒槽,分离送不出冒槽。

  处理措施:原料磨限产,溶出打循环,沉降拉大底流,增加絮凝剂。

  短时间一厂分离跑浑。

  原因分析:一冲洗管道结疤,一次洗液送出量减少,洗水加入量小,浮游物升高,叶滤机通过性差。

  处理措施:清理一次洗液管的结疤。

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