经过一段时间的使用,该机基本上克服了老脱水机的不足之处,但仍存在一定问题:进泥管设计直径较小,易发生堵塞。附属设备溶解罐及储药罐管路极易堵塞,加药泵造型上药量偏小。以上问题要与厂家一起逐步改造完善。
2.3设备措施
该厂1992年投入使用后,在实际运行过程中存在设备老化,能耗高的问题。在14年的运行治理中,该厂始终将降耗作为治理及设备改造的重要课题,及曝气系统节能改造是工作的重点。
2.3.1污水泵存在问题及解决措施和效果该厂污水泵原设计为4台250WDL立式水泵,每台功率70kw,上水量为1290m3/h,存在问题有:该泵厂家已停止生产,无法备件。水泵填料易磨损,漏水严重,污水四溅,泵房卫生备件差,更换盘根劳动强度大,更换频繁,维修量大。能耗高,效率低。
为解决上述问题,该厂于1999年将4#污水泵更换为飞力泵CP3300LT620型,44kw,实测上水量为1330m3/h,能够满足实际要求,运行效果良好。对水泵节能情况进行了实际测量,测得的平均结果为:飞力泵天天耗电760度/d,而老式泵为天天耗电1400度/d,天天可节电640度/d.按现阶段电费0.53元/度计算,一台泵天天可节电339.2元,一年可节约12.43万元,节能降耗效果明显,而且设备维护保养简单,故障率低,还可节约大量维修费用。目前该厂1#污水泵及2台回流泵的更新工作已经完成,运行效果都很好。
2.3.2曝气系统节能问题及措施效果该厂曝气池原设计使用穿孔管曝气装置,由于使用时间长,锈蚀严重,存在堵塞严重,曝气效率低下的问题。而曝气池能耗占整个污水厂能耗的比例很大,是节能降耗的重点。该厂于2002年10月将二组曝气池中西边三个廊道的穿孔管改造为硅橡胶管式曝气管,并于2002年11月1日-30日进行对比实验,在实验条件相同的情况下,同样的,同样的进风管,只是曝气器不同,东边是穿孔管,西边是改造后的曝气器,使用便携式溶解氧监测仪测量,西边的溶解氧平均高出东边溶解氧一倍,证实氧利用率比改造前高出一倍,效果良好。
该厂同时对进行了实际效果测定,结果表明现在使用的产生同样体积的空气耗电量高于现在市场上同类风机。在不久将要进行的老厂改造中,该厂将选用能耗较低的调频式磁悬浮离心风机,来达到节能效果。
2.4泡沫问题该厂曝气池冬季时常出现大量泡沫,非凡是冬季阴天气压低时更为突出。泡沫飘浮在池面上,溢满过道,有时被风一吹,到处飘飞,影响卫生,有时甚至无法取样化验,严重时带起活性污泥颗粒影响正常运行。
经过对泡沫问题进行专题研究,共找出产生泡沫问题的5个原因,并有针对性的采取措施,使冬季泡沫问题得到控制。气温方面的原因。由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,轻易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧等,破坏泡沫堆积条件。进水中表面活性剂物质含量高时,通过鼓风吹脱,易产生大量泡沫,再加上气温条件,极易出现泡沫堆积,因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫会自然消失。由于该厂东西两组曝气池中使用的曝气器不同,分属中气泡型和微气泡型,西边溶解氧长期比东边高,由于微孔曝气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,因此该厂曝气池泡沫西侧比较严重。该厂采取措施将东边穿孔管彻底进行疏通,提高了穿孔管的供气效率,从而使东边曝气池与西侧曝气池的溶解氧趋近,再适当调控,泡沫得到控制。在不久将要进行的老厂改造中,将改造东侧曝气池的曝气器,使东、西两组曝气池一样,都使用管式曝气器,便于溶解氧的调整,提高氧的利用率。当曝气池MLSS过低时,比较轻易产生泡沫,因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆积效果明显。
3、结语
以上是笔者对该厂运行治理中碰到的几个问题及解决措施进行了简单剖析,是技改工作的一点体会,不足之处希望大家指正。由于该厂大部分构筑物及设备都严重老化,进入更新改造期,今后将继续以节能降耗为前提,在技改和运行治理中,深挖节能潜力,果断落实唐山市排水核定的经济运行指标,通过技改逐步解决实际运行中的问题和设计缺陷,使老厂焕发青春。