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锦纶一6生产废水的处理

  
评论: 更新日期:2012年02月16日
2.3 主要构筑物、设备设计参数

  ①调节池有效容积3000m3,1座,有效水深4.7m,保护高度03m,停留时间12h。

  ②水解酸化池有效容积3000m3,2座,有效水深4.7m,保护高度0.3m,停留时间24h。

  ③反硝化池有效容积6000m3,1座,停留时间24h,分5格,接纳污水回流量6000m3/d。

  ④曝气池分A,B,C3段,各段的停留时间分别为2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的实际有效容积分别为630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分别为1600m3/d,4000m3/d;实际总供气量51~75m3/min,平均供气量15.2~21m3[空气]/m3[废水]。

  ⑤污泥回流泵3组,2用1备,流量Q=120m3/h,扬程H=10.5m,电机功率7.5kW。

  ⑥反硝化系统回流泵3组,2用1备,流量Q=125m3/h,扬程 H=18m,电机功率11kW。

  ⑦风机3组,2用1备,单台风机风量Q=31.5m3/min,轴功率35kW,风压49kPa,电机功率45kW。

3 工程运行及处理效果分析

3.1 处理效果分析

  根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表2。

 

表2 运行结果数据
 
运行历时/d
pH值
ρ(CODcr)/(mg·L-1
ρ(NH3-N)/(mg·L-1
进水
出水
进水
出水
去除率/%
进水
出水
32
6.5
7
1530
121
92.1
12.5
84
40
6.5
7
810
79.2
90.2
10.6
74.5
52
6.5
7
541
20
96.3
18.4
86.4
60
6.5
7
2352
59
97.0
11.7
83.7
65
6.5
7
2640
67.8
97.0
12.7
79.4
70
6.5
7
1993
41.8
97.9
17.8
17.4
75
6.5
7
1526
56.3
96.0
14.7
5.0
80
6.5
7
1348
30.4
98.0
15.0
13.0
85
6.5
7
563
75
86.7
7.0
11.2
90
6.5
7
1756
47.2
97.4
17.2
5.3
95
6.5
7
1456
37.6
97.3
8.5
4.9

  污水处理厂运行几个月以来,出水水质主要指标均可达标排放。只是污水中的NH3-N变化比较复杂,在初期脱氮效果尚不明显,出水NH3-N高于进水。这说明了两个问题,一是污水中己内酚胺降解后使NH3-N骤增,二是由于A,B,C活性污泥系统中,A,B2段是去碳反应器,C段是硝化反应器,在运行初期由于水质、水量及A,B2段的污泥系统变化较大对C段运行造成冲击负荷,未能使C段中硝化细菌形成良好的生存环境,同时硝化细菌世代周期长,也是导致在初期脱氮效率较低的原因。随着运行条件的稳定,运行时间的延长,硝化细菌的浓度逐渐增高,本工艺的脱氮效果逐渐明显,正常运行后,出水NH3-N完全达标。

3.2 处理成本

  废水处理成本为0.474元/t。

3.3 污泥排放

  一部分污泥回用于A,B,C曝气池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧条件下水解,从而使部分污泥硝化,成为生物脱氮系统中的内源碳,目前整个系统基本实现剩余污泥的“零排放”。
4 结论
  ①对高质量浓度大氮锦纶废水产ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L,其出水ρ(CODcr)远低于排放值100mg/L,去除率92%~98%,出水ρ(BOD5)=5~13mg/L,去除率99%;

  ②由于反硝化池培菌刚刚开始,再加上反硝化菌生长速率比较小,运行初期出水NH3-N浓度超过进水十几倍,正常运行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;

  ③连续运行至今剩余污泥几乎是零排放。
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