2.3 主要构筑物、设备设计参数
①调节池有效容积3000m
3,1座,有效水深4.7m,保护高度03m,停留时间12h。
②水解酸化池有效容积3000m
3,2座,有效水深4.7m,保护高度0.3m,停留时间24h。
③反硝化池有效容积6000m
3,1座,停留时间24h,分5格,接纳污水回流量6000m
3/d。
④曝气池分A,B,C3段,各段的停留时间分别为2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的实际有效容积分别为630m
3,1890m
3,1260m
3;A段、B段的回流污泥量分别为1600m
3/d,4000m
3/d;实际总供气量51~75m
3/min,平均供气量15.2~21m
3[空气]/m
3[废水]。
⑤污泥回流泵3组,2用1备,流量Q=120m
3/h,扬程H=10.5m,电机功率7.5kW。
⑥反硝化系统回流泵3组,2用1备,流量Q=125m
3/h,扬程 H=18m,电机功率11kW。
⑦风机3组,2用1备,单台风机风量Q=31.5m
3/min,轴功率35kW,风压49kPa,电机功率45kW。
3 工程运行及处理效果分析
3.1 处理效果分析
根据污水厂和监测站提供的监测数据,整理结果详见表2。
表2 运行结果数据
运行历时/d | pH值 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(NH3-N)/(mg·L-1) |
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 去除率/% | 进水 | 出水 |
32 | 6.5 | 7 | 1530 | 121 | 92.1 | 12.5 | 84 |
40 | 6.5 | 7 | 810 | 79.2 | 90.2 | 10.6 | 74.5 |
52 | 6.5 | 7 | 541 | 20 | 96.3 | 18.4 | 86.4 |
60 | 6.5 | 7 | 2352 | 59 | 97.0 | 11.7 | 83.7 |
65 | 6.5 | 7 | 2640 | 67.8 | 97.0 | 12.7 | 79.4 |
70 | 6.5 | 7 | 1993 | 41.8 | 97.9 | 17.8 | 17.4 |
75 | 6.5 | 7 | 1526 | 56.3 | 96.0 | 14.7 | 5.0 |
80 | 6.5 | 7 | 1348 | 30.4 | 98.0 | 15.0 | 13.0 |
85 | 6.5 | 7 | 563 | 75 | 86.7 | 7.0 | 11.2 |
90 | 6.5 | 7 | 1756 | 47.2 | 97.4 | 17.2 | 5.3 |
95 | 6.5 | 7 | 1456 | 37.6 | 97.3 | 8.5 | 4.9 |
污水处理厂运行几个月以来,出水水质主要指标均可达标排放。只是污水中的NH3-N变化比较复杂,在初期脱氮效果尚不明显,出水NH3-N高于进水。这说明了两个问题,一是污水中己内酚胺降解后使NH3-N骤增,二是由于A,B,C活性污泥系统中,A,B2段是去碳反应器,C段是硝化反应器,在运行初期由于水质、水量及A,B2段的污泥系统变化较大对C段运行造成冲击负荷,未能使C段中硝化细菌形成良好的生存环境,同时硝化细菌世代周期长,也是导致在初期脱氮效率较低的原因。随着运行条件的稳定,运行时间的延长,硝化细菌的浓度逐渐增高,本工艺的脱氮效果逐渐明显,正常运行后,出水NH3-N完全达标。
3.2 处理成本
废水处理成本为0.474元/t。
3.3 污泥排放
一部分污泥回用于A,B,C曝气池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧条件下水解,从而使部分污泥硝化,成为生物脱氮系统中的内源碳,目前整个系统基本实现剩余污泥的“零排放”。
4 结论
①对高质量浓度大氮锦纶废水产ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L,其出水ρ(CODcr)远低于排放值100mg/L,去除率92%~98%,出水ρ(BOD5)=5~13mg/L,去除率99%;
②由于反硝化池培菌刚刚开始,再加上反硝化菌生长速率比较小,运行初期出水NH3-N浓度超过进水十几倍,正常运行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
③连续运行至今剩余污泥几乎是零排放。