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300MW循环流化床锅炉启动安全控制

  
评论: 更新日期:2011年04月22日

  4)油枪吹扫控制

  原逻辑油枪为手动吹扫,且OFT动作后仍能执行吹扫。手动吹扫取决于运转员的操作,不能保证油枪每次使用后都能吹扫,我们增加了“油枪停运或跳闸后自动吹扫”逻辑;MFT动作后油枪吹扫会在灭火后仍然向炉膛送入燃料,严重时会引起爆燃,所以增加了吹扫闭锁条件“OFT复归”。

  5)完善MFT、OFT保护动作出口

  按原逻辑,MFT、OFT动作后,联锁关闭所有油枪速断阀、雾化阀,退油枪、点火枪,但风道、床上燃油供油母管速断阀不联锁关闭,回油电动门不开,炉前各燃油管道依然处于充压状态,在进油速断阀故障时,不能及时切断燃料,造成事故隐患。

  为此,我们增加了MFT、OFT动作联锁关闭风道及床上燃油供油母管速断阀,开启回油电动门联锁,确保了灭火保护动作的可靠性。

  4.1.2 完善点火设备及试运程序

  锅炉点火设备包括风道燃烧器和床上油枪,风道燃烧器带点火及火焰监测装置,存在进油速断阀内漏、火焰监测装置“偷火”安全隐患。以下简述这两个问题的解决措施。

  1)进油速断阀内漏

  解决进油速断阀内漏的问题,从三方面入手:首先,提高检修工艺水平,建立健全检修文件包制度,严把检修质量和验收关口;其次,每次油枪检修后必须进行充油试验,验证进油速断阀严密性;再次,提高各燃油流量计测量精度,安装小量程油压表,发生泄漏时,能及时发现处理,避免事故发生。

  2)火焰监测装置“偷火”

  300MW循环流化床锅炉两侧点火风道各配置两只风道燃烧器,相距3米左右,因风道体积小,任意一只着火时,另一只的火焰监测装置也检测到火焰,这就是风道燃烧器火焰监测装置“偷火”现象。

  针对这一问题,我们调整了火检探头的角度、位置和检测强度,保证了火焰监测装置和灭火保护的可靠性。另外,计划增设风道燃烧器火焰电视,监视其燃烧情况,避免火检故障或油枪雾化不良导致事故发生。

  4.1.3 制定安全启动相关规定

  1)制定相关反事故措施

  制定反爆燃事故措施和启动操作票及启动注意事项,明确锅炉点火操作程序及禁止退出的保护。

  2)建立保护投退管理制度

  建立了一整套保护投退规定,保护投退必须由单元长同意,并在《保护登记本》记录保护名称、批准人、执行人、投退时间等信息,主保护投退经总工批准,保护投退执行《保护投退卡》。

  每次机组启动前,由热工、运行指定有经验人员全面复核保护投退情况,启动前投入所有保护。

  3)逻辑保护传动规定

  严格执行逻辑保护传动规定,按停机时间及检修项目确定保护传动项目,坚持保护实传,确保保护正确动作。

  4.2 启动结焦事故防范措施

  通过分析锅炉启动结焦事故的工况和原因,可得出预防事故的根本在于防止可燃物聚集、流化不良、床层超温等情况的发生。

  4.2.1 保证流化质量

  流化不良是低温结焦的根本原因。预防结焦事故,保证流化质量是关键。

  1)合理配置锅炉启动床料至关重要,启动床料应全部进行筛选,保证粒度合格,满足粒度级配要求。

  启动床料颗粒太粗,可能导致流化不良事故发生,而确保流化正常就需要较大的风量,这样更多的点火热量会被风带走,使床料升温困难,加热时间过长;启动床料颗粒太细,大量的细小颗粒在启动中会被烟气带走,床料损失快,使料层减薄造成局部吹穿,点火过程控制困难,易造成结焦。

  试验表明粒度为0~13mm的床料最低流化风量是0~8mm床料的2倍,实际应用中一般要求在6mm以下。同时,底料中大小颗粒的分布要适当,既要有小颗粒作为初期的传热源,又要有大颗粒作为后期维持床温之用。但大颗粒的比例超过10%时将不利于初期点火,且容易出现床内结焦。

  为达到所需床料颗粒粒度需求,我们做了多次筛分试验和启动试验,确定启动床料粒径dmax=6mm,d50=1.3mm为最佳。实际筛选时,采用10mm孔径的筛子按45°摆放,筛分后的床料再使用1.5mm孔径的筛子筛分,筛上部分为启动床料。图2为原设计和实际采用的启动床料粒度分布对比图:

 

图2:启动床料控制对比

  2)每次启动前进行布风均匀性和临界流化风量试验,避免布风装置导致流化不良,确保风量测量装置准确,运行风量大于临界流化风量。

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