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安全性评价中的技术咨询工作

  
评论: 更新日期:2009年12月20日
要组成部分,凝结水含氧量不合格,进而使给水含氧量超标。

      经观察研究,凝结水含氧量不合格的原因有3:一是锅炉补充水率过高,通常超过4%后凝结水含氧量难于合格。这是由于化学除盐水含氧量是凝结水含氧量规定值的300倍,由除盐水带入的氧难以在凝汽器中解析排除;二是除盐水补充不均匀,亏水时大量补充,此时凝结水含氧量必然不合格;三是凝汽器气密性差,或者凝汽器除氧装置有缺陷。三者中以前两者为主,而以第二点影响最大,也最容易解决。

      在对华北电力集团所属14个火(热)电厂进行安全性评价(部分复查)中,几乎所有的电厂都存在此问题,按整改建议实施后均立即收到效果。

    2.3.2 给水含氧超标的解决及停用保护问题

      查评中发现给水含氧量超 标多由凝结水含氧不合格引起,使凝结水含氧合格后,给水也相应解决。有些电厂也存在除氧器控制管理方面的欠缺,例如排汽门开度过小、除氧工况不稳等,在查评中指出后均能及时改正和改善。

      某热电厂大气式除氧器(称“低脱”)含氧量长期不合格。经查证认为是补水不均匀所致。适度开大排汽(气)门,并保持均匀补充除盐水,则能合格。

      查评中发现,凡使用丙酮肟进行化学除氧者,锅炉内表面均为红色,表明未起到除氧作用。在查评中指出,丙酮肟的确具有脱氧能力,这些厂的氧腐蚀可能是药剂或加药工艺存在问题所致。

      在查评中强调变“停炉保护”为“停用 保护”,使停用的热力设备在时间与空间上尽量拓展,即进行保护的时间应尽量覆盖停用期的90%;被保护设备尽量达90%。还特别强调了凝汽器管的停用保护。

    3 提高火电厂安全管理水平的咨询

      进行安全性评价是为夯实安全基础。作为安全系统工程,应对火(热)电厂自设计到服役全过程的安全基础给予关注。

    3.1 在评价中对拟建机组风险因素进行发掘

      对某电厂在役的4×300 MW机组进行安全性评价时,注意到拟建的4台300 MW机组凝汽器管选材方面存在重大隐患,将是建成投产后的事故根源。该厂在役的4台机组使用70-1A黄铜管,循环水设计浓缩倍率最高为3.5倍。但是在2.5倍以下铜管已产生了明显的腐蚀。经了解拟建的4台机组循环水浓缩倍率设计为5.5倍,仍使用同种管材。根据长期从事腐蚀研究的经验与该厂现有机组腐蚀的现实,都表明70-1A管不能耐受5.5倍循环水的腐蚀,很可能在服役的最初1~2年由于“婴儿期腐蚀”而失效,为此,建议将管材变更为70-1B。

      经研究确定,6~8号机变更订货改用70-1B管;5号机已来不及改变管材,仍使用70-1A管,但是应采取一系列防腐蚀措施,包括投产前的成膜和限制浓缩倍率为2倍,半年后允许达2.5倍。

    事后追踪了解,按建议执行后,新投产机组铜管情况优于1~4号机。

    3.2 新版本标准的引用及对标准的分解运用

      在对各厂进行安全性评价中,注意提示被评价电厂使用最新版本的规程、导则和标准。作为多项导则、规程和标准的参编者,结合查评同时介绍国外相关标准及标准的制定背景情况,以利执行。

    3.2.1 GB12145-89变更为GB/T12145-1999的有关问题

      作为部标委会委员参加了SD163-85的编写讨论和将该部标晋升国标GB12145-89的讨论,由于该标准所定的协调磷酸盐处理不适用于亚临界参数电厂,在对各厂评价中掌握以下原则:协调磷酸盐处理可用于高压锅炉,不宜用于超高压锅炉,不可用于亚临界参数锅炉(对GB/T12145-1999也同样)。

      在评价过程中,已推出了新国际GB/T12145-1999《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》,敦促所评价电厂将本厂规程按新国标改写。

      GB12145-89无中性水处理或联合水处理规范,在对华能某热电厂直流锅炉进行查评时,提供了联合水处理(CWT)和中性水处理(NWT)控制标准。

      水的硬度是重要指标,GB12145的两个版本均采用1/2(Ca+Mg)为基本单元,使硬度的计算值与按ISO6059-1984得到的硬度值大了1倍。在安全性评价当中,凡有提出问题者,均作了详细的说明。

      在对超临界参数电厂进行评价时,对GB12145标准按期望值对标准值进行分解,以从严掌握。

    3.2.2 对引进机组评价时的引用标准问题

      对某电厂800 MW引进机组进行评价时,本可引用GB/T12145-1999进行评价,但是该厂自调试到投产均按俄厂商提供的水化学工况(BXP)标准维持,并已征得其上级化学监督单位认可。对此认为,在该次查评中暂按俄供水化学工况评价,复查时应按GB/T12145-1999考核。

    3.3 凝汽器管选材导则及铜管内应力检验

      发电厂凝汽器管选材可参照编号为DL/T713-2000《火力发电厂凝汽器管选材导则》。铜管内应力检验是最重要的质量控制项目。最早用作者译自苏列宁格勒金属工厂的24 h氨熏法。后改用YB781-75,4 h氨熏法,则使许多机组凝汽器管产生应力断裂。对比24 h和4 h氨熏,确认后者漏检率达60%,为此,电力系统保留24 h氨熏验收的质控权力,从而保证了铜管质量。对各厂评价中证实,,凡按24 h氨熏检验者,不论是新建的还是换装的凝汽器管均未发生断裂,而用4 h氨熏者常有数十根铜管在运行中断裂。

    3.4 关于进行水平衡和加强水务管理问题

      水环境的防污染问题至关重要。在对缺水地区火(热)电厂进行评价时,要求作好水平衡和水务管理,合理复用,以减少废水产生量。已有许多电厂在查评和整改后,实现了无废水外排

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