流程名称 | 处理卸载阀漏液标准作业流程 |
适用工种 | 泵站检修工 | 应用频次 | 低频次 |
相关事故案例 | 2010.10.13 柳塔煤矿综采队 12106 运顺设备列车处乳化泵高压液体,造成人员伤害。 | 重要危险源 | 2 项(标记☆内容) |
序号 | 流程步骤 | 作业内容 | 作业标准 | 危险源及后果 | 不安全行为 | 安全措施 |
1 |
准备工器具 |
确定漏液点位;
准备工具;
准备配件及材料。 | 根据漏液点液体喷溅情况,距漏液点5m外观察漏液情况,确定处理漏液所需工器具;
准备内六角扳手,外六角扳手,手锤、加力杆等工具,工具齐全、完好;
准备备用管路或密封圈、黄油、棉纱等材料;
通知跟班队干,安排人员辅助作业。 |
1.观察漏液情况时,距离漏液点过近,液体喷溅,造成人员伤害; 2.工器具使用不当,作业时,造成
人员伤害。 |
| 观察漏液位置时,根据液体喷溅情况,至少距离 5m 以外;
必须正确使用合适的工器具;
工器具不符合要求
的及时更换。 |
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1. 通风良好,使用便携仪检查,便携仪无报警(氧气 |
有害气体浓度超限或未检查有害气体浓度,造成人员伤害;
工作前未检查周围环境,片帮、
漏矸,造成人员伤害;
列车段积水,导致水淹设备。 |
入井未携带便携式甲烷、氧气、一氧化碳检测报警仪或 携带不合格仪器或 携带的仪器未开启;
瓦斯超限作业; 3.站在顶帮有离层、片帮的下方。 | 作业前,应检查作业范围内气体浓度,有害气体浓度超限时停止工作、切断电源、撤出人员;
作业前必须认真观察工作环境,发现有片帮、鳞皮时及时处理;
有淋水的地方要有防护措施。
发现积水及时查找
原因并进行抽排。 |
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| 浓度大于 20%,一氧化碳浓度小于 0.0024%,甲烷浓度 |
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| 1. 检查通风情况及有毒有害气体浓度; | 低于 1%;); |
2 | 检查作业环境 | 检查泵站位置的巷道支护情况;
检查顶板淋水情况; | 顶板、两帮支护完好,无漏顶、片帮;
有防淋水措施,顶板临水未直接滴落在电子设备 |
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| 4. 检查泵站及周围环境文明卫生。 | 上; |
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| 4. 泵站及泵箱外无杂物,外表干净、整洁;列车段, |
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| 无淤泥积水。 |
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| 1. 操作控制台泵站控制系统,切换使用其余完好泵 |
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| 站,将需要停止运行的泵站,闭锁、上锁、挂“有人作 |
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3 |
☆停泵 | 停本台泵站运行;
停本台泵站电源;
3. 本泵泄压。 | 业,禁止操作”警示牌;
按下单台泵站闭锁按钮,对本泵闭锁、上锁、挂牌, 并将控制方式旋钮,旋转至“本地”;
组合开关停电、上锁、挂牌; | ☆停泵未闭锁、上锁、挂牌,误启泵,造成人员伤害;
未关闭高压供液阀或关闭不严, 造成人员伤害;
☆停泵未泄压,造成人员伤害。 |
泵站未执行“谁停泵、谁开泵”的规定检修 维护液压系统。 | 严格执行停、送液制度;
关闭高压截止阀,进
行泄压后,方可检修。 |
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| 4. 关闭本泵高压截止阀,进液截止阀,打开泵头泄压 |
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| 截止阀,将本泵与系统隔离并泄放本泵管路压力。 |
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4 |
检查处理漏液 |
拆卸紧固螺栓;
更换损坏管路或密封;
恢复各紧固螺栓。 |
观察漏液点压力明显降低后,使用工具拆卸需更换部件紧固螺栓,拆下的螺栓放置到专用容器内;
检查爆管或密封损坏原因;
更换损坏部件,若因螺栓崩断,导致的密封损坏, 需更换同一个结合面的所有螺栓;
密封部位涂抹黄油,将密封或者管路安装到位;
安装固定螺栓,对角紧固固定螺栓至规定力矩。 | 漏液点压力未降低,带压拆除管路接头,残余压力,导致液体喷溅, 造成人员伤害;
使用工具方法不当,造成人员伤害;
检修时人员站位不当或工具使用
不当,距离皮带过近,皮带运转, 造成人员伤害;
发现因螺栓损坏,导致的密封损坏后,未整体更换同一结合面所有
螺栓,送液后,导致二次密封损坏。 |
| 在泄压后,观察漏液点喷溅情况,如压力明显降低,表示截止阀关闭正确;如压力无明显降低,则表示截止阀关闭错误或截止阀损坏, 需停止所有泵站运行 并系统泄压后,才能进行拆卸处理;
使用工具方法得当。 |