1、操作指标
1.1温度:640—650C°;二旋出气温:280–380℃;炉出口温度:520–570℃;
1.2压力:炉口:微负压(经验数据);炉底压:1200–1600mmH2O(经验数据);
1.3旋风阻力:150–200mmH2O;
1.4气浓:4–7.5% (根据生产情况随时调整);
1.5焙砂粗颗粒比例:5—20%;
1.6渣色:红;
1.7软水PH值8.5-9.2;软水硬度:﹤0.003 mg/L;汽包工作压力 :≤0.5MPa;汽包安全阀动作压力: 0.72—0.80 MPa;汽包正常水位:+100—150mm
2. 开炉前的准备操作
2.1 检查炉内有无杂物,同时清扫干净。
2.2 检查风帽是否平整,风帽有无堵塞,若有堵塞要扎通。
2.3 检查各个检测温度热电偶是否完好,同时将炉门封闭好。
2.4 检查送风系统及送风走向,开关是否灵活,人孔是否把紧,然后进行冷试。二次开启风机,将风机变频加之满负荷或比正常生产略高,记录分布板及风帽阻力;
2.5 检察仪表各部温度装置是否齐全,合理。
2.6 检查加料系统,排料系统是否正常。
2.7 铺底料500~700毫米,送风作冷沸腾鼓平。
3. 开炉前的联系工作
3.1 接到开炉命令之后,着手准备开炉,点火前与有关单位联系。
3.2 通知检查仪表是否完整无缺。
3.3 通知排料系统,运转设备全部开车。
3.4上述工作确定无误后,方可点火。
4. 点火升温与加料接触
4.1 冷沸腾
4.1.1 铺底料准备,要求:底料不含砷,含硫,细度-150至250目,水份小于3%。
4.1.2关好人孔门、盲法兰,底料加入炉内,用人工扒平铺至500~600mm高(注意;用木板搭桥防止将料层踩实),然后将炉门砌砖封死一半,关上炉门。
4.1.3 打开炉顶盖,启动炉底罗茨风机,并慢慢开大风量,保持炉底压力在700~900毫米水柱,进行冷沸腾。冷沸腾结束后打开炉门,检查炉内料面是否平整,如发现高低不平,则应重新检查凸起部分风帽孔眼是否畅通。经检查确认风帽没有问题,一般的料层不平是湿或踩实引起的,可不必再作冷沸腾。
4.1.4 经冷沸腾检查后,如果炉内料面太低,必须补充加料到预定料面高度,而后再启动一次炉底罗茨风机将矿料搅匀,准备点火。
4.2 炉底罗茨风机的开停机
启动风机前,打风机的出口阀门和回流阀,手动盘车,发现无异常后,然后采用低频率启动风机,待风机正常后,关闭回流阀,然后慢慢调节变频器大小来调节炉子所需风量。
4.3点火升温操作
4.3.1 打开炉顶盖,开启油泵及点火风机,启动自动点火装置,调节油泵出口阀门,使油枪喷口火焰呈亮黄色,没有油滴下即可。
4.3.2 点火时,炉内必须一直保持明火,操作人员需要戴好防火面罩,如遇中途熄火,应重新启动自动点燃装置,继续升温。
4.3.3 当炉子中层温度(点火时料层表面温度)达到600~700℃时,开启炉底风机鼓风缓缓翻动一次料层,直到炉温低于400℃时停止鼓风,反复多次直到料温升至500℃以上;
4.3.4 当料温度升至500℃以上时,不停火,开小风微沸腾,风量是正常的1/4~1/3,炉底压力约300~400毫米水柱;料温继续升温至550℃以上,则说明已具备投料条件,准备系统投料开车。
4.3.5 关闭加油系统,迅速撤出油枪,上紧点火装置法兰,将炉门砖全部封死。缓慢加大风量,保持炉底压力约700~900毫米水柱;炉温保持在650℃以上,开始投入硫精矿浆料。
4.3.6 启动转化主鼓风机,以炉顶压力为-10mm水柱,调整好主鼓风机的风量。
4.3.7 点火过程注意检查沸腾层,若沸腾层有死角或温度不正常上升,可用铁棍检查是否有结疤或料层压死,如结疤,应立即处理。
4.3.8 点火成功后,相应的有关调节:
(1)刚开车炉温可以适当提高到650~680℃,稳定几个班后,在通过调节给料量和加水量来调至正常温度区。
(2)开车通气后,应密切注意炉温变化,与净化、转化岗位密切配合,适当加矿加风直至到达正常操作条件。
(3)点火成功后开启排渣设备。
5. 停车顺序
5.1 、计划检修停车(约8—16小时):
计划检修(约8—16小时),以再开车后最短时间达到系统满负荷生产为目的,做好停车工作:
5.1.1 提前20—30分钟断水提炉温,根据计划检修时间,将炉温提至650—690度,以保证再开车时炉温≥570度;
5.1.2在计划时间点停料;
5.1.3停炉前风机,系统空载运行约5—10分钟,稀释系统烟气浓度,以方便进入容器内工作人员的检修和减少环境污染;
5.1.4依次停出渣机、刮板机并通知转化;
5.1.5打开水箱排污阀,关闭水箱进口阀门,以减少炉温损失;
5.1.6再次逐项检查停止的项目(水、料、水箱等),防止水、料、水箱等在停车后进入炉内,造成事故;
5.1.7巡检检修现场,协助检修;发现异常情况及时处理并向班长汇报;
5.1.8将停车情况和开车注意事项详细地向接班人员汇报;
5.1.9拟定开车方案(原料含硫品位、备用硫磺粉到位),接到开车通知后按照开车程序精心操作,争取在最短时间使炉温达到正常,系统达到满负荷生产;
5.2故障停车:(设备故障,系统需临时停车检修)
5.2.1紧急停车(约1—8小时):
① 根据自身工作经验,以减少事态扩大、减少事故损失为目的,不需请示班长,紧急停车;
② 根据系统异常情况,按次序停止:进水、进料、风机;
③ 打开水箱排污阀,关闭水箱进口阀门;
④ 及时向班长汇报停车原因和停车过程,并了解故障情况和故障恢复时间;
⑤ 再次逐项检查停止的项目,确保无误;
⑥ 根据故障恢复时间,利用该停车机会,安排本岗位的清理、检查、检修项目;
⑦ 做好开车前的准备工作;
⑧ 故障排除后按照开车程序精心操作,争取在最短时间使系统达到满负荷生产;
(2)系统故障,班长通知临时停车:
① 根据班长通知,按紧急停车步骤停车;
② 利用该停车机会,安排本岗位的清理、检查、检修项目;
③ 故障排除后按照开车程序精心操作,争取在最短时间使系统达到满负荷生产;
5.3年度大修停车:
年度大修时间约为5——7天,以减少贵金属不流失、减轻工作量、提高检修效率为目标:
5.3.1 提前2—3小时,通知浆化岗位停止送料,以减少中间槽矿浆储量,减轻检修工作量;
5.3.2 在计划时间点断水断料,开始进入沸腾炉降温程序;
5.3.3炉温降至300度左右时,停风机,打开炉门;
5.3.4然后再次加风,调整炉底压至适当的状态,降温吹出炉料;
5.3.5温度降至130度左右,停风机,开始人工清理炉料,检修开始;
5.3.6停车过程中,以减少炉料外泄,并及时回收外泄的炉料为重点;
6.工艺事故的判断和采取措施
6.1常规性工艺事故判断和采取措施
序号 | 常见事故 | 事故原因 | 采取措施 |
1 | 炉口突然冒大烟或红渣,系统负压降低 | 系统漏气; | 减凤,查出漏点并修理 |
电雾安全水封抽空 | 1、立即减风、断水,断料、联系转化岗位,电雾岗位; 2、当水封水加到液位线,主风机加风正常,炉前加风使按系统正常开车程序操作 | ||
水箱泄漏; | 立即关闭所有水箱后,按水箱泄漏预案操作 | ||
主风机跳闸; | 立即断水,断料、减风; | ||
炉内塌灰、 | 塌灰轻微,可自然排除;塌灰严重时,应根据实际情况适当加大炉底风量,避免造成压炉, | ||
2 | 系统负压降低,气浓降低,炉温低 | 上料变小或中断 | 及时使上料正常 |
3 | 电雾安全水封抽空 | 1、瞬间水料入炉量过大引起负压波动; 2、处理炉顶进料斗积矿时,速度太快; | 立即断水,断料、减风联系转化,电雾岗位,主风机,当水封水加到液位线时,主风机加风至正常,炉前加风使底压升到原位 |
4 | 溢流螺旋抽空漏气 | 系统负压波动 | 及时停出渣机,并堵塞出渣机内漏气处,待系统正常,沉灰斗,沉积一定量渣起到“渣封”作用时再开启。 |
5 | 扑尘器冒红渣 | 喷淋断水; |
|
喷头损坏; | 更换 | ||
水量小; | 调节水量 | ||
6 | 扑尘器不工作(没有蒸汽) | 酸浸槽溢流口堵塞 | 按时巡检 |
刮板机下渣口堵塞 | 按时敲打下渣口 | ||
温度低,炉底风小 | 查明原因,调整 | ||
7 | 刮板机尾部滴水 | 扑尘器没有正常运行 | 调节扑尘器 |
8 | 酸浸槽温度低 | 扑尘器喷淋水量太大 | 调节水量 |
9 | 刮板机响声大或异常 |
| 修理 |
10 | 气浓波动大 | 漏气或进料量波动大 | 修理或调整 |
6.2定期清理项目表
序号 | 项目 | 现象 | 时间间隔 | 备注 |
1 | 沸腾炉 | 扩大层积灰和风帽结盖 | 1年 | 清理 |
2 | 中间槽 | 积粗砂或杂物 | 60—90天 | 清理 |
4 | 刮板机头部 | 下灰不畅 | 6天 | 清理 |
5 | 酸浸槽 | 1、搅拌叶片腐蚀,造成沉积粗砂增多,影响酸浸效果; 2、酸浸槽溢流口积矿 | 60天 | 清理 |
6 | 炉出口 | 积尘、压力高 | 10—15天 | 清理 |
7 | 软管泵 | 软管寿命到期 | 30—40天 | 更换 |
8 | 凤室 | 积灰 | 2个月 | 检查清理 |
9 | 沸腾炉进料管 | 积矿、积杂物 | 4小时 | 检查、清理 |
10 | 烟气管道 | 积尘 | 1—2小时 | 清理 |
11 | 刮板机检修 | 磨损 | 1年 | 更换部件 |
12 | 软水盐罐 | 吸水口堵塞 | 7—10天 | 清理 |
13 | 安全阀 | 结垢堵塞、安全校验 | 6个月 | 清理或更换 |
14 | 加水表 | 示数看不清 | 30天 | 清理或更换 |
15 | 扑尘器 | 冒红渣或不冒气 | 15—30天 | 清理 |
16 | 底压管和负压管 | 底压,负压失真 | 一个月 | 校正 |