③除氨氮
含氟废水进水NH3-N浓度为100mg/L,为提高主体工艺系统的脱氮效率,设置含氟废水预硝化工序。由于硝化菌世代期长、活性低,常规生化处理工艺要保证硝化效果,通常需加大曝气池容积,降低有机负荷,导致反应池占地面积大。如在MBBR硝化池中投加悬浮填料,则悬浮载体上硝化菌群丰度大大增加,某运行项目镜检显示悬浮载体上硝化菌群丰度达28.56%,为系统内活性污泥的14倍,MBBR系统硝化效率比常规生化工艺提高不少,因此该项目含氟废水预硝化采用MBBR硝化池。
综上,含氟废水预处理工艺流程见图1。
2.3其余处理工艺的比选与确定
2.3.1混合废水处理工艺选择
预处理后含氟废水与有机废水均匀混合后进入二级生物处理工艺,经微生物氧化分解,能基本去除可降解的有机污染物,但要实现出水稳定达到地表Ⅳ类水标准,必须设置深度处理系统,本工程采用二级生化处理+深度处理的组合工艺。
对以下处理方案进行比选:①工艺组合方案一,MBR生物反应池+高级氧化+曝气生物滤池+紫外线消毒;②工艺组合方案二,多段AO生物反应池+二沉池+高级氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池+接触消毒池。
MBR工艺处理后水质优于常规生化工艺,占地面积小、污泥泥龄长、产泥率低,不受污泥膨胀影响;但MBR反应池前需设置膜格栅,建设投资高;膜吹扫空气消耗量大;膜需要定期清洗、定期更换,运行成本高;同时混合废水仍存在一定硬度,有膜堵塞风险。
多段AO生物反应池+二沉池为常规处理工艺,投资、运行费用均低于MBR工艺。基于水质分析,并参考类似工程数据,若优化选择工艺参数,强化脱氮除磷效率,可确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B甚至更优的标准。深度处理采用高级氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池,比方案一增加了高效沉淀池,进一步拦截曝气生物滤池泄漏的SS,强化去除水中COD、SS、TP,可确保尾水稳定达标。
本工程推荐方案二:多段AO生物反应池+二沉池+高级氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池+接触消毒池。
2.3.2污泥处理工艺
本工程要求处理后污泥含水率不超过60%,而混凝沉淀物化污泥占比超过60%,物化污泥有机质含量低,难以消化处理,设计中对以下处理方案进行比选:脱水+干化工艺、加碱稳定+脱水工艺。两种方案均成熟、可靠。脱水+干化系统建设投资、运行成本均比加碱稳定+脱水工艺高10%以上,且配套设施复杂。加碱稳定+脱水工艺需投加石灰乳、FeCl3等药剂,处理后干污泥量增加20%~30%。
经比较,加碱稳定+脱水工艺更具经济性,系统管理简单,因此本工程污泥处理采用重力浓缩+加碱稳定+板框压滤脱水机工艺。
2.4最终工艺方案
含氟废水经除钙+预硝化+除氟预处理后与有机废水均匀混合,再经多段AO生物反应池+二沉池+臭氧高级氧化+曝气生物滤池+高效沉淀池+次氯酸钠消毒处理后,达标排放。废水处理产生的污泥,经浓缩+污泥调质+脱水处理,至含水率不超过60%后外运,具体处理工艺流程见图2。
03实施效果及经济分析
3.1工程进度及现场图片该工程于2018年11月开始施工,2020年2月底通过竣工验收,2020年11月通过环保验收,目前一直运行稳定,最终尾水水质优于地表水Ⅳ类标准。部分现场构筑物照片见图3。
3.2水量及水质
由于OLED项目生产线未满负荷运行,含氟废水进水量为5000~6700m3/d,有机废水进水量为(2~2.4)×104m3/d,均为设计值的50%左右,因此目前KXC水质净化厂运行一条处理工艺线,另一条线备用。含氟废水及有机废水的实际进水水质见表2。
2020年8月1日—10月31日,连续3个月的尾水水质见表3。可见,各指标均优于设计值。
3.3经济分析
包括3个月试运行费用在内,该水质净化厂总投资为35607.57 万元,吨水建设投资约为5935元/m3。占地面积3.7143×104m2,吨水占地面积为0.619m2/(m3·d-1)。经核算,吨水直接运行费用为2.02元/m3。