根据现场救护队员的汇报,火已将1#墙上煤烧的都冒顶了,该墙已失去作用。如封闭火区,应适当选择位置,重新建2道砖土结构厚0.37m的墙,封闭火区。在运料期间,救护队不停地用水直接灭火,控制火势发展。并且在5#墙中预留硬质Φ500mm的风筒,准备往火区发惰气用。
与此同时,救护队已将DQ-500型惰气发生器运至火区现场,因井下条件受限,惰气发生器在距5#墙外200m处安装使用一般风筒将惰气送到火区里。经实践,此方法可行,达到预期效果。
4月14日16:30,6#、5#墙建好,具备注惰条件,17:55,开始第一次向火区注惰性气体,先后向火区净发惰时间是40min,注入惰量约14000m3(惰气发生器额定产气量是500m3/min,考虑各种因素按350m3/min计算)。
在建5#、6#密闭墙时,做注惰气工作准备期间,在3#墙救护队检查墙跟风流中,CO最高浓度达到2.4%,CH4达到3%。
第一次注惰后,取样化验CO含量很低,C2H2、C2H4、C2H6均已无,说明注惰气非常有效,但煤体内的火并没有彻底熄灭,随着供风时间的增长,还会自燃,在这种情况下,要对火区密切观察,所以设了几个观察点即:3#、4#、5#、6#墙,及七盘区轨道5个观察点,每1h检查CO、CO2、O2、CH4、T变化情况,每1h向指挥部汇报一次;同时在救护队监视下,矿上组织缩减七盘区风量,由1500m3/min减到860m3/min。缩风工作在15日凌晨3:00完成。
4月15日,技术专家组根据14日注惰后火区气样变化情况及缩风后火区内气体变化情况,综合考虑后,再采用3#墙外增加一道,并且两墙之间填黄土,5#墙采用喷将堵漏。在做这些堵漏工作之际,救护队监视3#墙有害气体的变化,从10:00,3#墙CO浓度逐渐升高,12:00,CO浓度达到1.7%,CH4浓度达到3.3%,七盘区轨道(安惰气发生器处)CO浓度达到0.0059%。指挥部决定停止一切工作,再次向火区发惰气,因种种原因,在15:30,第二次向火区发惰气,发惰时间和注入火区的惰气量与第一次相同。16:30发惰气停止。18:20检查,3#墙CO浓度为0.04%,CH4浓度为0.4%,七盘区轨道CO浓度为0.0031%。本日夜班由救护队继续垒3#墙,矿上负责5#墙喷浆堵漏工作。两项工作是4月16日凌晨3:00完成,并且在5#墙顶部注高分子化学浆――罗克休堵漏。
4月16日专家组根据火区气体变化情况及火区风流反向情况,又做进一步堵漏工作,在救护队继续观察火区有害气体变化的情况下,在6#墙外,再加一道墙,由救护队负责施工。17:30,专家组讨论决定再次向火区注惰气10~15min,同时第三次注入火区惰气量3500m3,至此灭火工作暂告一段。
由救护队观察火区3d,每2h向调度室汇报1次,火区O2、CO、CO2、CH4、T变化情况,每天夜班升井时,取1次气样。17、18、19日3d取样化验结果见表1。
表1 17、18、19日取样化验结果
取样 地点 | 时间 | O2/% | CO2/% | CO/% | CH4/% | N2/% | C2H2/% | C2H4/% | C2H6/% |
七盘区 轨道 | 17日 | 20.18 | 0.1 | 0.00008 | 0.15 | 79.13 | 0 | 0 | 0 |
18日 | 20.14 | 0.34 | 0.00094 | 0.20 | 78.99 | 0 | 0 | 0 | |
19日 | 20.17 | 0.29 | 0.00010 | 0.21 | 78.96 | 0 | 0 | 0 | |
6#墙 | 17日 | 13.03 | 3.02 | 0.01484 | 1.28 | 81.27 | 0.0097 | 0.0153 | 0.0341 |
18日 | 13.12 | 2.98 | 0.902 | 1.2 | 81.38 | 0.0024 | 0.0053 | 0.0283 | |
19日 | 13.03 | 3.04 | 0.90599 | 1.35 | 81.28 | 0.0007 | 0.0034 | 0.0283 | |
5#墙 | 17日 | 20.26 | 0.18 | 0.00006 | 0.15 | 79.06 | 0 | 0 | 0 |
18日 | 20.19 | 0.28 | 0.01416 | 0.19 | 78.98 | 0 | 0 | 0.0006 | |
19日 | 20.15 | 0.27 | 0.0302 | 0.12 | 79.08 | 0 | 0 | 0.0005 | |
3#墙 | 17日 | 18.22 | 2.7 | 0.01283 | 0.26 | 78.53 | 0 | 0.0002 | 0.0007 |
18日 | 20.21 | 0.12 | 0.00008 | 0.16 | 78.98 | 0 | 0 | 0 | |
19日 | 20.23 | 0.13 | 0.01887 | 0.10 | 79.04 | 0 | 0 | 0.0008 |
3d后,专家组再次讨论研究,根据3d来救护队检查的气体情况及分析结果,决定救护队撤离,火区由矿上管理,矿上制定了火区管理技术安全措施,随后矿上根据具体情况,又做了进一步堵漏,加固墙等工作,并且向火区内注黄泥浆、CO2、调压等多项并举的措施,火区内O2、CO呈逐渐降低趋势。
3事故原因及教训
(1)运料巷密闭墙(1#墙)位置选择不当,距停采线太近,煤已被压酥,墙上有顶煤1.5~2.0m厚。墙应选择在未受动压影响地段和摸顶巷道处,这样才能闭住。
(2)密闭墙的质量、厚度均有问题,包括溜子道的密闭墙(3#墙),一是四周未掏好槽,特别是顶上未掏槽又没有封好顶;二是墙厚度0.37m不符合要求;三是墙是砖土结构,不是水泥沙浆砖墙,这都需要改正的。
(3)日常管理有漏洞,明知轻放面在生产过程中就有CO,封闭后日常检查管理有漏洞。一是瓦斯员光检查墙外CO、CO2、CH4情况,不检查墙内的情况;二是墙外检查也不到墙跟,造成煤已着了,有明火了才发现;三是规定定期取样化验,也没有做到,即使是取样了,也不是取的墙内的气体,而墙外的气体。
(4)没有按规定给密闭墙内注浆,注浆量少。
(5)没有搞均压,该地区有条件,没有做这项工作也是一大失误和非常重要的原因。
(6)对建在煤巷中的密闭墙要采取综合的防漏风措施,一是从墙的本身质量上提高;二是墙外喷浆堵漏;三是在墙上顶部煤体中注高分子罗克休化学膨胀剂,彻底堵死漏风通道。
(7)从技术设计的源头,就要考虑密闭墙的位置,尽可能远离结束线,能在岩巷最好,或建在摸顶的巷道中,若建在煤巷中必须采取综合补救措施。