水利电力部关于防止电力生产重大事故的重点要求
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十分严重。因此,要继续贯彻(85)水电电生字85号文“关于大同二电厂2号机超速损坏事故的紧急通报”和(86)电生火字215号(86)基火字150号文“关于重申新机组进行甩负荷试验的通知。”
(一)在运行方面:
1·要坚持定期活动主汽门、调汽门;
2·各种超速保护均应投入运行;
3·坚持定期进行危急保安器的试验。
(二)在检修方面:
1·要坚持进行调速系统静态特性试验;
2·要保持油质清洁良好;
3·对可能导致机组超速的缺陷要抓紧消除;
4·对现有调速保安系统不合理的(如几个防超速保护系统都通过某一环节才能关闭主汽门)要研究采取改进措施;
(三)投产的新机组必须进行甩负荷试验,对已投产尚未做超速试验的机组,应积极创造条件补做甩负荷试验。
八、防止汽轮机大轴弯曲、通流部分严重损坏和烧轴瓦事故
大容量汽轮机大轴弯曲、通流部分严重损坏和烧轴瓦事故的后果都很严重,需要长时间才能修复,是这几年比较频繁的恶性事故。1985年4月,部召开了20万千瓦汽轮机防止大轴弯曲座谈会,制订了《防止20万千瓦汽轮机大轴弯曲事故的技术措施》,使大轴弯曲事故有所减少,但并没有得到控制,大轴弯曲事故仍时有发生,例如1986年四季度,大同二电厂4号机投产试运中,没有严格执行防止大轴弯曲技术措施,造成大轴弯曲,被迫直轴,推迟了投产工期;又如1986年12月淮北电厂5号机在热态起云贵中又发生大轴弯曲被迫直轴;此外,汽机通流部分严重损坏和烧轴瓦事故也不断发生,如1986年秦岭电厂5号机,桥头电厂5号机,焦作电厂2号机,合肥电厂1号机,佳木斯电厂7号机,今年上半年京西电厂1号机先后发生了轴瓦烧损事故。因此,要十分重视防止汽轮机大轴弯曲、通流部分严重损环和烧轴瓦事故。
防止汽轮机组大轴弯曲和通流部分严重损坏事故,要继续贯彻(85)电生火字第87号(85)基火字第64号文“关于防止20万千瓦机组大轴弯曲的技术措施”。总的来说,汽轮机组一旦发生故障,其损坏程度主要取决于能否及时果断将机组停止运行,因此对机组内部发生故障决不可侥幸闯关,切切防止盲目蛮干,硬撑硬挺。
汽轮机监测保护装置是保证机组安全的重要设备,必须完好可靠并随机正常深入,保证装置动作后,应认真查明原因,并确信机组正常后方可再次启动(或并网)。
(一)在运行方面
1·机组起动前应投入轴向位移保护;起动时必须检查大轴挠度,上、下缸温差,确认合格后方可起动;
2·在1300转/分以下机组轴承振动超过0.03毫米的应停机,经盘车检查后重新启动;过临界转速时如轴振动超过0.1毫米应即打闸停机,运行中如轴承振动超过0.5毫米设法消除,如出现内部故障象征,振动突然增加了0.05毫米应即打闸停机;
3·如运行中汽温急剧下降50℃;或起、停和变工况过程中,当在10分钟内汽温上升或下降50℃时,应打闸停机。
(二)在设备方面:
结合检修,检查并消除汽轮机、发电机转动部件(如:叶箍等)存在的缺陷,以防止由于转动部件损坏引起设备严重损坏。
防止烧轴瓦事故要继续贯彻(63)水电生字287号文“关于防止汽轮机轴瓦损坏的反事故技术措施”。
(一)在运行方面:
1·要严格控制轴瓦钨金温度和回油温度;
2·润滑油系统特别是冷油器切换操作时,必须在班长监护下按操作票顺序和规程规定缓慢慎重进行,严防断油烧瓦;
3·在停机时应设专人监视轴瓦油温。
(二)在设备管理和检修方面:
1·直流润滑油泵的保险容量,在不影响直流电源安全的条件下,宜选用较高的等级;
2·交流润滑油泵电源的接触器,应采取防止低电压释放的措施,同时要保护自投装置动作可靠;
3·油系统检修时要严格管理,防止遗留杂物堵塞管道,还应保持油质清洁良好。
为防止上述各种事故,正在制订《防止汽轮机进水进汽导则》和《防止轴承磨损和油系统事故技术措施》,颁发后应认真执行。
九、防止发电机损坏事故
1980年以来,在贯彻部关于发电机事故技术措施,针对大机组存在问题进行技术改造,对老机组开展绝缘鉴定,以及解决新投大机组存在问题等方面做了大量工作,对减少发电机损坏事故发挥了积极作用。
但是,发电机损坏事故仍然是威胁安全稳定生产的关键问题之一。造成发电机损坏事故的原因,除运行年久的发电机绝缘老化,承受异常运行条件的能力降低而发生损坏事故,和检修中措施不当造成发电机受潮或引起氢爆损坏发电机,以及开关机构失灵,引起发电机非全相运行造成转子过热损坏之外,突出的问题是大量发电机制造质量差,遗留的严重缺陷多,造成设备严重损坏,长时间停用,如荆门5号机(哈厂20万千瓦)因制造中铝屑掉入转子端部,引起匝间短路,烧坏转子线圈;济宁4号机(北重10万千瓦)运行中转子环健脱落进入定子与转子之间,造成铁芯严重损坏;邹县1号机(上海30万千瓦)A相线棒烟头状接头与空心导线焊接面积小,造成局部过热损坏;陡河6号机(哈厂20万千瓦)转子通风孔堵塞,大面积过热损坏,返厂彻底大修;陡河7号机(哈厂20万千瓦)定子端部线棒两次发生短路损坏;再如国产20万千瓦发电机组,普遍存在漏氢超标,并已发生多起由于漏氢严重被迫停机问题,10万千瓦机组线棒磨损问题,水内冷机组漏水引起后故仍很突出。励磁系统事故也比较多,如灭磁开关烧损卡涩,灭弧性能差,调系统的无件质量差,性能不稳定,转子过压保护不可靠等,水电大机组推力轴承事故比较严重,几乎每台大机组投产后都发生推力轴承烧损问题,有的电站仍在限制运行。造成事故的原因,主要是设计结构不合理,推力瓦制造质量差。此外,发生故障时,由于处理不果断,不及时,导致扩大损坏问题也是相当严重的。
因此,在防止发电机损坏事故方面要继续贯彻86年颁发的《发电机反事故技术措施》以及其他他有关反事故技术措施。
(一)突出抓好新投产大机组的安全管理:
1·要加强对新投产大机组制造质量的监督和检查验收工作,如氢内冷转子通风系统试验检查,把重大缺陷消除在投产运行之前;
2·要做好防止水内冷机组漏水事故的预防工作,完善并经常投入检漏报警装置;
3·对磨损和紧固状况不清的10万千瓦黄绝缘发电机,应结合最近一次大修进行检查(复查)处理;
4·对励磁系统要做好投产前和运行中的调式工作,对不合格无件要及时要及更换,自动调节要经常投入。
(二)在检修和设备管理方面:
1·要严格保证发电机或发电机变压器组开关机构的可靠性,防止开关非全相动作,10万千瓦以上机组还应采用负序电流保护,严防非全相运行损坏发电机;
2·要严格检修管理,采取措施切实防止发电机进水受潮;
3·要加强氢、油系统的维护检修工作,防止大量漏氢、漏油;
4·严格采取措施防止氢爆损坏发电机;
5·对氢内冷侧面铣孔的转子在大修时注意检查通风系统有无堵塞,以及匝间短路和局部过热问题。
6·要创造条件完善和研究采用发电机的安全监控手段如测温装置,检漏报警装置,转子匝间短路控测装置,气体分析监控装置等,以便及地发现隐患防止扩大损坏;
7·对运行20年以上或多次发生击绝缘击穿事故的发电机,要缩短试验周期,加强绝缘监督。
(三)在运行方面:要对发电机紧急停用条件做出明确规定,当异常运行达到紧急停用时,必须果断停机,严防侥幸闯关,扩大损坏设备。水轮发电机超铭牌运行要严格控制,定子线棒温升不得超限运行。
十、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故
从1980年起,机械部给制造厂发出通知,停止生产薄绝缘变压器,一律按加强绝缘设计、生产。1981年,水电部、机械部联合召开大型变压器和离压互感器质量座谈会,对制造质量和试验项目、标准采取了补充、改进措施,从而使薄绝缘事故容量占事故总容量的百分比从1980年的88%降到1984年26%;同时生产单位在加强大型变压器和高压互感器的维护检修、绝缘监督、定期试验,特别是普遍采用绝缘油色谱分析予测内部故障,及时停用检查处理,从而使大型变压器损坏事故明显下降。
但是,由于运行中大量的薄绝缘变压器,不可能在短时间内全部退出运行,同时,新投产的变压器互感器质量不够稳定,特别是变压器主绝缘围屏树枝状放电事故近来不断发生,加之有的单位对防止大型变压器损坏和高压互感受器爆炸的运行安全措施贯彻不力,以致设备内部故障,设备进水受潮,或近区故障冲击等原因引起的大型变压器损坏和高压互感器爆炸事故仍时有发生,有的造成严重损坏,有的还引起人身伤亡,例如今年山东淄博魏庄变电站一台12万千伏安变压器运行中瓦斯、差动保护动作,同时喷油起火大火烧了8个多小时,设备严重烧坏,事故原因还未分析出来;再如今年5月,平顶山计山变电站一台牡丹江互感器厂生产的220千伏安电压互感器,运行中严重喷油,经色谱和微水量分析,三相严重超标。经解体检查,除密封差严重进水外,顶部隔膜下竟发现一个搪瓷脸盆。
因此,防止大型变压器损坏和高压互感器爆炸仍要:
(一) 贯彻(85)电生火字129号文颁发的《预防大型变压器事故的技术措施》和《66-330千伏电磁式电流互感器存的质量问题和改进意见》,以及(84)生技字第120号文颁发的“66-330千伏电磁式电压电流互感器预防事故的技术措施”。
1·防止变压器和互感器进水受潮,防止套管、引线、分接开关引起事故;
2·防线圈温度过高引起绝缘劣化或烧坏,变压器冷却装置,电源中断的保护装置应投入运行;31500千伏安及以上的变压器应创造条件装设上层油温遥测装置,9万千伏安及以上的变压器应尽快装设。
3·变压器的保护必须完善可靠,重瓦斯保护投入跳闸,不准许无保护的变压器投入运行;
(二)贯彻(83)生技字103号文关于薄绝缘大型变压器返修处理的意见,做好薄绝缘变压器的工作。
(三)对新投产的变压器和高压互感器应按1985年10月水电、机械两部质量完善化会议上提出的措施进行验收把关。
(四)认真贯彻变压器运行规程(1985年版本),做好大型变压器运行、维护和检修工作。
1·工作需要退出重瓦斯保护跳闸位置时,应预先制订安全措施,并经总工程师批准;
2·坚持对大型变压器的巡回检查和温度的监测,严防变压器失去冷却电源后或过负荷超温;
3·坚持开展变压器和互感器油质色谱的分析,预测故障,及时处理;
(五)大型变压器检修时应采取可靠措施防止起重不当,设备或防火措施不力,发生失火烧坏变压器。
(六)坚持变压器、互感器的各项定期预防性试验,分析数据,发现问题及时处理。
(七)对已投运的高压互感受器,要抓紧按部要求的互感器反事故措施改为全密封式。
(八)认真贯彻(87)电生火字第117号文“关于加强变压器消防设施的通知”,做好防止变压器着火事故的发生。
十一、防止系统稳定破坏事故
七十年代系统稳定破坏事故很严重,年平均达19次之多,且波及面大,有的发展为全国大停电。部1980年安全生产会议,把防止系统稳定破坏事故列为反事故斗争的重点。会后部组织对1970至1980年210次稳定破坏事故从电网结构、运行管理、继电保护等方面的原因进行了分析,又对三大电网进行典型稳定计算,修订出《电力系统安全稳定导则》1981年召开了全国电网稳定会议,就加强电网的建设和管理,提高电网稳定水平作出了重要决定。
几年来各单位在贯彻全国电网稳定会议精神和《稳定导则》方面作了大量工作,从而使1981至1986年年平均系统稳定破坏事故下降到7.2次、且一半以上发生在黑龙江、福建、云南、贵州、等边远地区;另外占事故总次数的四分之一是高低压电磁环网造成的,占总次数五分之一是大机组跳闸引起的。特别是占1970至1980年事故总次数四分之一的静态稳定破坏事故,在1981年至1986年期间没有发生。以上说明在防止系统稳定破坏事故取得了显著的效果。
但是,当前系统稳定破坏事故的绝对次数还较多,事故波及面大,造成的后果也严重,仍是威胁电网安全的重要问题之一。因此,各单位要继续重视加强电网建设和管理,认真贯彻《电力系统安全稳定导则》。
(一)尽快采取措施,防止由于高低压电磁环网,大机组跳闸,低压网故障等引起的系统稳定破坏事故;
(二)在继电保护方面要尽快完善高频、母差、失灵等快速保护,这是减少稳定破坏的主要措施;
(三)网、省局领导要抓电网结构的合理建设,督促检查有关加强电网安全稳定措施的贯彻落实。
十二、防止继电保护事故
1970年至1980年210次系统稳定破坏事故中,有86次是继电保护问题引导起或扩大的。1981年全国电网安全稳定会议以来,在加强电保护工作方面做了大量工作,如重视加强对继电保护工作领导、培训、充实继电保护技术力量,特别是采取或完善各种快速保护装置,从而使220千伏以上保护正确动作率从1981年的86.55%,逐步提高到1986年的91.11%。
但是,当前继电保护仍是频发性事故之一,特别是1981至1986年发生43次系统稳妥定破坏事故中有20次是继保护问题引起或扩大而造成的,占总数的46.5%,因此,还必须下大力气加强继电保护工作。要继续贯彻落实1984年全国继电保护运行管理会议精神。
(一)各单位领导要重视继电保护工作,要关心继电保护人员的调动工作积极性,要注意充实配备技术力量,保持继电保护队伍以稳定;
(二)要推广使用“四统一”线路保护,有计划地逐步用“四统一”线路保护更新原有不满足反措要求的旧有保护;
(三)对迄今还未完善母差、高频、失灵等快速保护及重合闸的要尽快完善、已有的要坚持投入运行,要尽可能避免或减少退出保护运行。
(四)加强管理,继续努力减少误整定、误接线、误碰等“三误”事故。
十三、防止开关事故
在认真贯彻执行《高压开关管理条例》和《高压开关反事故措施》的基础上,各网省局在开关狠抓用好、管好、修好、改好“方面作了大量工作,开关事故率于1985下降到0.26/次百台年(1979年是0.884/百台年)、如开关完善化改造、解决三漏问题、失压慢分问题、操作能源问题、容量不足问题、10千伏SN10-10型大排气问题”。
CD15、CD14等简易操作作机构问题等等都得到了较好的解决。
当前开关事故仍不断发生,1986年开关事故仍占很大比重,约占电气事故的19.7%,仅次于继电保护事故,仍然是一严重问题。例如,110.220千伏高压开关非合相跳闸引起系统缺相运行烧发电机转子套箍事故就是一大威胁;Sfe开关爆炸很值得警惕;今年秦岭二厂连续发生了3次空气开关(KM-330)爆炸事故;10千伏油开关事故仍较频繁等等。1986年发现开关事故中有三分之一是由于操作机构的问题引起的,其中,电磁机构问题最多,液压机构次之。110-220千伏开关事故的原因,主要是液压机构问题。主要表现在开关拒动、误动上,还有慢分、合和不同期的问题。
随着电力系统的发展,500千伏电压等级和20万千瓦及以上大机组的出现,SF6新设备的采用,高压开关的重要性日益突出,必须认真总结多年的实践经验,改变开关事故频发的局面,才能保证电网安全稳定运行,为此必须:
(一)继续认真贯彻《高压开关管理条例》和《高压开关反事故技术措施》,要逐条落实。
(二)对SF6开关的使用要不断积累经验,加强管理,认真对待,做好SF6介质的检漏、含水量等的监测工作。同时,要做好培训、环保、劳动保护等工作。要妥善解决500千伏FA型SF6开关存在的质量问题。
(三)继续做好开关完善化改造工作。已明确止使用的DW6-35、KW4-330等开关,必须停止安装使用,对于此类尚在运行的开关,应有计划的进行完善化改造或更新。
(四)继续抓好10千伏高压开关柜的生产秩序整顿工作,凡是未经审查鉴定的产品,不得选用。
十四、防止接地网事故
近年来,接地网引起的事故后果十分严重,如广西合山、江西分宜、上海闸北、广东西村、北京南苑、湖北胡集、潜江、武钢等电厂变电所都发生过短路电流烧断接地网,高电压窜入二次回路造成保护、开关拒动,使大量电气设备烧坏,引起大面积停电。
接地网存在的关键的问题,一是缺乏防腐措施,容易腐蚀(如厂东对130个变电所进行挖土检查,其中61个有问题,21个腐蚀严重);二是热是稳定水平比变电所的一次设备相差十倍或几十倍,所以发生故障,首先烧断接地网。目前接地网存在的问题带普遍性。因此,都要十分重视检查、改善接地网的工作。
(一)要认真贯彻今年年初部召开的高压工作会议精神,贯彻各项持技术措施;
(二)要检查改进接地网、及防止接地网事故对设备、人身安全的重大威胁;
(三)要从设计安装就重视接地网的作用,接地装置要设计合格,安装要有工艺要求,要认真验收。
十五、防止污闪事故
1980年以来,在防止污秽地区绝缘闪络事故方面做了大量工作,1983年召开的电瓷污闪经验交流会,对一九七九年电瓷污闪工作会议制定的《防止电瓷污闪事故的技术措施》进行了补充,进一步推动了防污工作。各电网实测了大量的盐密数据,初步划分了污秽等级,对绝缘爬距进行了调整,并有计划地开展防污科研工作,如东北地区建立了八个自污秽试验站,对研究防污标准,及重污秽区的绝缘子取得了经验。有些供电单位开始按盐密测试结果决定清扫周期。这些工作都是促进污闪事故不断下降。
但是,由于防污工作开展不