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660MW引风机脱硝加变频节能改造

  
评论: 更新日期:2015年04月09日


    脱硝改造且合并脱硫后的引风机出力
    将表2中满负荷下的运行参数折算到BMCR点工况下,并考虑到脱硝改造后,SCR装置阻力增加量,脱硫增效改造后阻力的减少量,以及空预器的阻力变化,BMCR点全压取值为7015Pa。BMCR点流量取值为475.98m3/s。改造后引风机设计参数如表3所示:
    表3 脱硝改造后引风机设计参数
 
工况点风机入口风量(m3/s)风机全压Pa介质密度Kg/s介质温度℃
TB5618067.30.8729138.9
BMCR475.9870150.8946128.9
 

    改造后的风机结构
    改造前后风机技术参数对比如下表4所示:
    表4 新旧风机技术参数对比表
 

项目名称单位改造前改造后
风机型号 YA16636-8ZHA46236-8Z
风机入口体积流量TB/BMCR/ECRm3/s532.3/451.6/401.6561/475.98
风机全压升TB/BMCR/ECRPa4908/4090/32728067.3/7015
风机转速r/min740990/890
电机功率kW3300甲方指定5400kw电机
冷却风机型号/功率 9-19No4.5A/5.5kW9-19No5A/7.5kW

    从表4中可以看出,改造后引风机叶轮直径减小,但是转速提高较多,所需功率增加,原风机和电机必须整体更换。但为了使改造工作量尽可能小,尽可能保留原基础原则下,对标准风机及电机结构进行局部改动,以保证改造后的风机能够利用原有风机所有地脚螺栓位置、混凝土支撑标高(风机检修起吊位置和原来应相同)及风机电机地脚螺栓,仅需要对冷却风机基础、仪表箱、执行器基础重新制作;为了使风机进出口与管道间连接改造尽可能小,对风机出口位置进行相应改动,使其与原有烟气管道匹配,风机出口管道不需改动,仅需要在风机进口制作一小段变径管即可连接风机与进出口管道。
    改造后运行情况
    电厂加脱硝合并脱硫改造后,引风机至今运行良好。且变频后节能效果明显,原因在于:
    5.1.引风机变频调速后,局部节流损失降低,提高了风机效率,尤其是在机组低负荷运行时,节能效果更为明显。
    5.2.变频器效率通常在98~99%范围内,且变频电机的功率因素比普通定速电机要高出很多,因此电机耗电量降低。
    经电厂初步估算,风机变频节能改造后,节约5200万度厂用电,折算为标准煤15800吨,折合人民币1100万元。

    机组在上脱硝装置时,系统阻力增大,势必导致原引风机不能满足新的运行工况要求。利用引风机脱硝改造的契机,加装变频器,通过变频调速的方式来调节引风机出力,既提高了引风机的出力,以此满足系统脱硝的要求,又能保证风机在各种工况下能高效运行,省电节能。

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