工况点 | 风机入口风量(m3/s) | 风机全压Pa | 介质密度Kg/s | 介质温度℃ |
TB | 561 | 8067.3 | 0.8729 | 138.9 |
BMCR | 475.98 | 7015 | 0.8946 | 128.9 |
改造后的风机结构
改造前后风机技术参数对比如下表4所示:
表4 新旧风机技术参数对比表
项目名称 | 单位 | 改造前 | 改造后 |
风机型号 | YA16636-8Z | HA46236-8Z | |
风机入口体积流量TB/BMCR/ECR | m3/s | 532.3/451.6/401.6 | 561/475.98 |
风机全压升TB/BMCR/ECR | Pa | 4908/4090/3272 | 8067.3/7015 |
风机转速 | r/min | 740 | 990/890 |
电机功率 | kW | 3300 | 甲方指定5400kw电机 |
冷却风机型号/功率 | 9-19No4.5A/5.5kW | 9-19No5A/7.5kW |
从表4中可以看出,改造后引风机叶轮直径减小,但是转速提高较多,所需功率增加,原风机和电机必须整体更换。但为了使改造工作量尽可能小,尽可能保留原基础原则下,对标准风机及电机结构进行局部改动,以保证改造后的风机能够利用原有风机所有地脚螺栓位置、混凝土支撑标高(风机检修起吊位置和原来应相同)及风机电机地脚螺栓,仅需要对冷却风机基础、仪表箱、执行器基础重新制作;为了使风机进出口与管道间连接改造尽可能小,对风机出口位置进行相应改动,使其与原有烟气管道匹配,风机出口管道不需改动,仅需要在风机进口制作一小段变径管即可连接风机与进出口管道。
改造后运行情况
电厂加脱硝合并脱硫改造后,引风机至今运行良好。且变频后节能效果明显,原因在于:
5.1.引风机变频调速后,局部节流损失降低,提高了风机效率,尤其是在机组低负荷运行时,节能效果更为明显。
5.2.变频器效率通常在98~99%范围内,且变频电机的功率因素比普通定速电机要高出很多,因此电机耗电量降低。
经电厂初步估算,风机变频节能改造后,节约5200万度厂用电,折算为标准煤15800吨,折合人民币1100万元。
机组在上脱硝装置时,系统阻力增大,势必导致原引风机不能满足新的运行工况要求。利用引风机脱硝改造的契机,加装变频器,通过变频调速的方式来调节引风机出力,既提高了引风机的出力,以此满足系统脱硝的要求,又能保证风机在各种工况下能高效运行,省电节能。