3. 事故案例
(1) 硫磺仓库爆炸事故
2008年1月13日,国内某公司的一个分公司硫磺仓库发生爆炸,造成7人死亡、32人受伤。
① 事故经过 1月13日2时45分,铁路运输装卸承包单位的53名工人在该公司硫磺仓库内开始从事火车硫磺卸车作业,即从火车卸下并拆开硫磺包装袋,将硫磺分别倒入平行于铁路、与地面平齐的34个料斗中,硫磺通过料斗落在地坑中输送机皮带上,用输送机传送皮带将硫磺送入硫磺库内作为该公司生产硫酸的原料。3时40分时地坑硫磺粉尘突然发生爆炸,爆炸冲击波将料斗、硫磺库的轻型屋顶、皮带输送机、斗式提升机等设备、设施毁坏,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。
② 事故原因 事故发生的主要原因,一是天气干燥,空气湿度低,硫磺粉尘容易爆炸;二是作业时正值深夜,风速低,空气流动性差,造成局部空间内(皮带运输机地坑)硫磺粉尘浓度增大,达到爆炸极限,由现场产生的点火能量引发爆炸。
(2) 硫磺成型系统爆炸事故
国内某厂有两套硫磺回收装置,共用一台成型结片机,生产能力7500t/a。成型系统包括成型结片机(二楼)、包装间和成品库(一楼),包装间和成品库混用。
2001年6月23日14时10分,一搬运工将无防火帽的外运货车开进硫磺成品库,引起成品库内小范围闪爆,幸无人员伤亡。
2003年1月19日10时30分,一电工在拆修成型结片机顶部引风线上的轴流风机时,产生的电火花造成引风线内硫磺粉尘爆炸,爆炸产生的冲击波将现场一名作业人员推出1.5m远,所幸有护栏保护,未造成伤亡。
4. 硫化亚铁自燃事故案例
由于硫磺回收装置原料气(酸气)中的H2S含量较高,故常出现设备、管线的硫腐蚀问题。其中,在检修过程中的硫化亚铁(FeS)自燃现象最为常见,给作业人员和设备安全带来很大危害。
我国某公司硫磺回收装置曾发生过几起FeS自燃事故,现将其中一起事故介绍如下。
(1) FeS自燃特点
FeS白燃特点为:①发生地点事先不易确定;②燃烧系高度放热反应,如不及时散热,很易烧坏设备、管线;③燃烧时生成有毒气体SO2;④不宜使用水或水蒸气扑灭。
(2) FeS自燃事故经过
该公司硫磺回收装置尾气吸收塔示意图见图4-25,2002年9月5日此尾气吸收塔停工检修。退完塔内物料后,先水洗一次,再用SD-DF4型FeS钝化剂由溶剂入口进入塔内进行钝化处理,然后从溶剂出口出塔。钝化处理完毕又进行一次水洗后,将塔顶人孔打开,准备自然通风后检查塔顶情况。
塔顶打开后1h,从人孔处冒出大量浓烟。发现此情况后立即关闭塔顶尾气出口阀HV7309,向出口管线内注入低压蒸气,并关闭该人孔。事后进入塔内发现塔顶除雾器钢丝网有多处烧穿、烧结。检查塔顶尾气出口管线温度记录,曾在20min内由65℃升至189℃,然后逐渐下降。
(3) FeS自燃事故原因
① 尾气出口管线温度高 停工时尾气出口管线外的蒸气伴热管蒸气未停,致使该出口管线一直保持65℃。
② 空气倒流 由于塔顶尾气出口阀HV7309未关闭,人孔和尾气出口管线出口的位差较大,约为30m,导致空气从尾气出口倒流至人孔处。这也是浓烟向外冒出的原因之一。
③ 钝化处理时钝化剂无法达到除雾器处,因而无法清除该处的FeS。
④ 除雾器由多层钢丝网构成,内部积存大量针状硫磺结晶,FeS自燃后引燃周围的硫磺结晶,致使浓烟生成并放出大量的热。
上述事故案例虽然都是近年来化工、石化行业所发生的,但其发生原因和教训同样值得引以为戒。