b)对这些冷却水进行循环再利用。
(5)目标考核
经过一年的运行,砂磨机现在平均每天耗水在25t,降低耗水量80.7%,达到预期目标。
(6)小结
由于耗水的大大下降,减轻了污水处理负担,确保了污水COD排放达标,同时也降低了企业的生产成本。
3.废溶剂的管理与控制
(1)现状描述
企业所产生的废溶剂主要指二甲苯、200溶剂、芳烃溶剂、丁醇等,在处理这些废溶剂时往往将其作为垃圾倒掉、烧掉或聚集到一定数量后低价外卖,对企业的安全、环境、成本都有极大的影响。如果采用新增一套设备采取蒸馏回收却成本相应偏高。目前企业每月产生的废溶剂量约占总溶剂量的3%。
(2)原因分析
公司废溶剂产生的最大部门是二分厂,产生废溶剂的原因一是企业在生产过程中品种调换频繁,造成经常清洗机器;原因二是操作员工在生产过程中为了贪图方便,省略了清洗设备中需要先铲、刮的步骤,直接用溶剂清洗设备。
(3)目标制定
减少废溶剂的产生,每月将分厂产生的废溶剂回收后90%再利用。
(4)目标实施
a)对员工进行安全和环境保护的教育,提高员工的安全与环境意识,强调生产过程严格按操作工艺执行。
b)合理科学的安排生产,减少不必要的清洗。
c)建造废溶剂的收集罐,与技术等相关部门一起对所产生的废溶剂进行理化分析,根据废溶剂的特性,从产品的性能要求人手,对目前的产品配方进行合理调整,在保证产品质量合格的前提下使用废溶剂。
d)制定废溶剂的使用规定。
(5)目标考核
二分厂平均每月使用各类溶剂约200t,收集废溶剂约6t,废溶剂再利用5.5t,达到预期目标。
(6)小结
通过对从废溶剂产生的源头抓起,一年来二分厂的废溶剂基本得到控制和利用,减少了安全隐患,环境污染得到控制,企业生产成本有所下降。
四、总结
浙江环球制漆集团股份有限公司自从推行IS014001环境管理体系以来,除了对上述3项进行管理和控制外,各部门还根据本部门的生产特点对噪音、生产过程中的跑、冒、滴、漏等问题按IS014001管理体系要求进行管理和控制。一年来,企业通过对广大员工环保知识的教育培训和工艺设备的改革,有效地控制了环境污染,降低了生产成本,减少了环境风险。企业不但建立和完善了环境管理体系,提高了环境管理水平,而且使企业的环境管理工作符合国际要求,与国际接轨。