1 原水水质、水且和处理后水质
1.1 原水水量
根据提供的,该工程设计水量为1000 m3/d 。
1.2 原水水质
该主要来自冲洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性较高。根据环保部门要求,处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的二级标准。原水水质和处理后水质见表1。
表1 原水水质及处理后水质
项目 | ρ(CODCr)/(mg·L-1) | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | pH值 |
原水水质 | ≤8000 | ≤4800 | ≤6000 | 4~8 |
出水水质 | <150 | <30 | <150 | 6~9 |
2 处理工艺流程
2.1 工艺流程
本工程采用水解酸化+接触氧化为主体的生化处理工艺,流程如图1[1]:
2.2 工艺流程说明
①格栅:污水中含有大量漂浮物和悬浮物,为减少后续处理单元的负荷,设计粗细两道格栅,保证后续处理构筑物正常运行。
②预曝气调节池:由于生产车间污水排放水质、水量变化大,因此需设调节池调
节水质、水量。在池内投加 NaOH,调节 pH值。本工程采用预曝气调节池,可以防止细微的果屑发酵,对有机物也有一定的去除率。
③提升泵:预曝气调节池内水位较低,且变化较大,因此池内设污水提升泵,使污水流到后续的构筑物中进行处理,提升泵采用WQ潜污泵,l用1备。
④初沉池:采用平流式,进一步沉淀微细果属及悬浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行。
⑤水解酸化池
[2]:利用兼氧菌将大分子有机物转化为易好氧生物降解的小分子有机物,降低COD
cr浓度,减轻后续好氧处理负荷。池内设置弹性填料,分段加密悬挂。正常运行后,COD
cr去除率45%,运行相当稳定。运行时采用间歇曝气,间隔时间8h,每次曝气时间 5~10 min。水解酸化出水在进接触氧化池前,利用自动投药泵投加NaOH溶液,调节pH值调至6~8。
⑥接触氧化池
[3]:本工艺采用两级接触氧化,池内安装弹性填料,一级接触氧化池采用散流式曝气器,二级接触氧化池采用微孔曝气器。
⑦二沉池
[4]:采用平流式,沉淀分离接触氧化池出水中脱落的生物膜,减少后续气浮池加药量,降低运行成本。
2.3 主要构筑物及其工艺参数
主要构筑物及其工艺参数见表2。
表2 主要构筑物及其工艺参数
构筑物 | 型号规格 | 数量 | 设计及运行参数 |
格栅 | 粗格栅、细格栅 | 各1套 | 粗格栅:10 mm栅隙,细格栅:3 mm 栅隙 |
预临气调节池 | 钢砼18.0m × 7.5m ×4.0m | 1座 | 停留时间 10 h,气水比10:1 |
提升泵 | WQ50-10—3 | 2台 | Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW |
初沉池 | 钢砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m | 1座 | 停留时间2h,有效水深:3.5 m |
水解酸化池 | 钢砼 26m × 10.75 m ×5.0 m | 1座 | 停留时间40 h,有效水深:4.6m |
接触氧化池 | 钢砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m | 2座 | 设计负荷为 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料),
停留时间 32 h,有效水深:4.5m |
二沉池 | 钢砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m | 1座 | 停留时间2h,有效水深:3.5m |
| 部分溶气气浮 | 1台 | 表面负荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40% |
污泥浓缩池 | 钢砼 5m ×5 m ×4.0 m | 1座 | 浓缩时间 12 h |