3 调试运行及处理效果3.1 调试运行
为缩短调试时间,从污水处理厂引进200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接触氧化池。调试期间间歇进水,进水量逐步加大,从l/4到全部进水,每日排出池内上清液。调试期间,严格控制pH值以及营养盐,进入水解酸化池pH值控制在7~8左右,进入接触氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二铰,以弥补果汁在中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1计算。由于工程的调试时间在夏季,因而相对于冬季调试时间大大缩短,接种 15 d后接触氧化池挂膜明显,l月后酸化池挂膜成功。又经过 20 d调试运行,污水处理系统进人正常运行状态,处理效果稳定。调试周期共 50 d。
调试运行经验:在调试前期,由于生物膜未生长完全,水解酸化及接触氧化池达不到相应的设计负荷,原水浓度又很高,生化填料很不容易挂膜。因此采用污泥回流,起到了稀释的作用,有利于挂膜。另外,在调试以及运行阶段,我们加强了格栅的清渣工作。果汁加工废水的特点是废水含有大量的碎果屑、果肉、果胶等物质,这些物质对于后续处理构筑物有非常不利的影响。针对这种情况,我们在生产车间废水出口处增加了一道格栅,并请厂家对生产工艺进行了改进,从而降低了原水的SS。
3.2 各构筑物处理效果
表3是根据长期观测的平均结果。
表3 各构筑物处理效果
单元 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) |
进口 | 出口 | 去除率/% | 进口 | 出口 | 去除率/% |
格栅 | 8000 | 7600 | 5 | 5000 | 3900 | 30 |
曝气调节池 | 7600 | 7200 | 5 | 3900 | 3500 | 8 |
初沉池 | 7200 | 6900 | 3.8 | 3500 | 2000 | 30 |
水解酸化池 | 6900 | 3700 | 40 | 2000 | 460 | 31 |
一级接触氧化池 | 3700 | 860 | 36 | 460 | 530 | |
二级接触氧化池 | 860 | 170 | 8.6 | 530 | 480 | |
二沉池 | 170 | 150 | 0.25 | 480 | 230 | 5 |
气浮 | 150 | 115 | 0.44 | 230 | 85 | 2.9 |
3.3 最终处理效果
本设计采用水解一好氧生物处理工艺,克服了处理高浓度有机废水采用厌氧处理工艺时,要求设备密封严格、操作管理复杂等问题。其出水水质如表4,达到了规定的排放标准。通过系统1年多来的运行表明,该工艺产泥量少,泥饼不含有毒物质,可直接用做肥料。
表4 水质检测结果
项目 | 原水平均值 | 气浮池出水平均值 | 去除率/% |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 8000 | 128 | 98.4 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 4800 | 28 | 99.4 |
ρ(SS)/(mg·L-1) | 5000 | 85 | 98.3 |
PH值 | 4-6 | 6-8 | |
4 主要技术经济参数
主要技术经济参数见表5。
表5 主要技术经济参数
项目 | 数量 | 备注 |
占地/m2 | 1650 | |
装机容量/kW | 84 | 常开为 68 kw |
总投资/万元 | 230 | 不含三通一平 |
运行电费/元 | 0.67 | 处理每m3废水的电费 |
人员工资/元 | 600 | 污水站4人月工资 |