摘 要
本文通过对低温液体充装损耗的分析,发现造成充装损耗大的因素有十个方面,针对这十方面因素一一查找根源,并请教专家。对充装设施作出了改进,结合实际操作,多次修改了充装操作规程,反复进行试验。最后通过统计实施前后的数据,充分证明在大家的共同努力下,降低了低温液体的充装损耗。
关键词:低温液体,液体泵,槽车,杜瓦瓶,高压充装
第1章 前 言
随着液体市场竞争日趋激烈,全液体空分装置生产的液氮、液氧、液氩其利润空间越来越小。因此,如何进一步降低生产成本,减少浪费是每一个低温液体生产企业必须考虑的问题,而其中的液体充装时间长、损耗大是一重要因素。
我公司现有的KZONAr-4000Y/1000Y(8000)/135Y型全液体空分装置一套,设计日液氧产量在150吨左右,液氮产量在50吨左右,液氩产量在5吨左右。但在实际操作中发现,随着对外充装量的增加,产量会相应减少。每日液体产量计算公式:
液体产量=(期末罐存量-期初罐存量)+充装量
从此公式可以看出:实际上算出的是净产量,没有考虑低温液体罐的日蒸发损耗和液体充装损耗。根据表1统计的今年11月1日~7日液氧产量和充装量数据明显看出,液氧对外充得越多,产量就越少。
日 期 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 |
产 量 | 150.64 | 153.08 | 154.78 | 152.38 | 149.34 | 148.64 | 148.96 |
充装量 | 148.94 | 125.18 | 96.68 | 143.21 | 148.31 | 196.64 | 150.36 |
表1 1月1日~7日液氧产量和充装量表
第2章 充装损耗大的原因分析及改进措施
2.1液体充装自流放空损耗大
1000m3液氧储槽原先只在一个充装口安装了型号为BP-24/90、位号为NP1701液氧泵,另一个充装口是自流。很明显自流速度慢、损耗大。充装的液氧由于吸收环境、充装软管及槽车的热量引起部分液氧汽化,造成槽车内压力升高,无法顺利充装槽车,槽车必须打开放空阀,不断卸压放空,才能保证充装畅通。充装10吨的液氧,一般需要1个多小时,充装损耗率高达10%。
改进措施:槽车都实行高压充装
在2#充装口也安装一台型号为BP-40/70、位号为NP1702液氧泵,将自流改为高压充装。利用液体泵将低温液氧贮槽内的液氧增压充入槽车,充装压力可达1.1MPa,实行高压充装。这种高压原理是:低温液体的饱和温度随着其压力的升高而升高。在忽略外界热传递的情况下,来自低温液氧贮槽的低压饱和液氧经泵加压后充入槽车,成为过冷液体,具备一定的过冷度。
同时,在充装前,槽车不必卸压,原有的过热蒸汽被高压过冷的液氧冷凝为液氧,所以在充装过程中,槽车内压力不会太高,直至充装结束。用这种方法,槽车排放阀不需要打开,可实现无排气充装。用液体泵提压充装损耗降至4%左右。
压力(KPa,绝压) | 饱和温度(℃) |
0(常压) | -182.75 |
100 | -175.65 |
200 | -170.95 |
300 | -167.25 |
400 | -164.25 |
500 | -161.65 |
600 | -159.35 |
700 | -157.25 |
800 | -155.35 |
900 | -153.55 |
1000 | -151.55 |
1100 | -150.45 |
1200 | -148.95 |
1300 | -147.65 |
1400 | -146.35 |
1500 | -145.05 |
表2 氧组分压力对应的饱和温度点表
2.2大流量液体泵优越性未得到体现
在充装过程中,操作人员发现:2号液氧泵流量虽比1号大,充装速度并没有明显提高(1号流量是24 m3/h,2号流量是40 m3/h),分析是2号泵出口管径小,虽然泵后压力较高,但受到局部阻力,压力有所降落,无法提高充装速度。
改进措施:设置两个充装口
于是再次改造,将2号液氧泵充装口改为两个充装口,如果一辆槽车正在充装时,后来的槽车直接连接到另一个充装口,并在每个充装口前加截止阀控制,无需停泵后再接另一辆槽车,两辆槽车可以同时充装,既节省了预冷时间,又提高了充装速度,充装损耗明显降低,两辆槽车同时充装损耗率能降为2%。
2.3槽车液体罐压力高
槽车液体罐压力高,而泵后压力是一定的,那么压差就会减小,自然会降低充装速度。
改进措施:将泵后吹除阀安置在止回阀后
将2号液氧泵阀门设置在1号泵的基础上又作了改进,将泵后吹除阀安置在止回阀后,预冷液氧泵的同时,泵后送出阀不要打开,将槽车底部进液阀和泵后吹除阀打开,利用槽车的残余氧气预冷充装软管,同时将槽车内的压力降低,这样压差增加,充装速度能相应提高,也能降低充装损耗。
2.4预冷液体泵液体损耗大
改进措施:回收气体,减少放空量
充装工刚开始在预冷液体泵时,不敢打开回气阀,怕造成低温液体贮槽压力急剧上升。因此,在预冷前期排放了大量的蒸发气,甚至将预冷泵的液体直接从泵后吹除阀排掉,造成很大的浪费。后通过实践发现,在预冷时,先不要着急打开回气阀,特别是每天首次充装,管道及泵体是热的,一旦进低温液体会瞬间汽化,必须先将泵后的吹除阀打开,发现有液体喷出立即关闭吹除阀、微开回气阀,将预冷泵的液体回到液体罐,在开回气阀前一定要先通知中控人员,提醒他们密切关注贮槽的压力,一般开始可将放空阀手动全开,等液体罐内压力稳定后再投入自动。
2.5充装过程中泄漏量比较大
充车没有过多久,发现液氮泵和液氧泵密封气排放管预冷时就喷液,运转时喷液更严重。厂家来人检查确定是机械密封静环损坏,分析原因可能有三点:一是预冷时间短;二是进口压力低;三是密封气不干净。
改进措施:在泵前安装压力表和过滤器
于是又在泵前安装了压力表,在同时充装两辆槽车时,不能将两个送液阀全开,阀门开度根据泵前压力来控制,泵后压力作为参考,泵前压力必须大于0.05 MPa,泵后压力控制在0.9~1.1 MPa。另外,每天首次充装预冷泵的时间不少于15分钟。同时在泵前密封气管道上加了过滤器,确保密封气的清洁。