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变换炉操作安全性分析

作者:侯国  来源:中国石化股份有限公司湖北化肥分公司 
评论: 更新日期:2015年06月03日
计算数据如下
 
操作温度
操作压力
计算温度
Pc
Di
[σ]t
δe
φ
σt
δ
PW
第一变换炉
450
3.68
475
3.9
3800
116
68
1
110.92
65
4.08
500
3.9
3800
88
68
1
110.92
86
3.09
525
3.9
3800
58
68
1
110.92
132
2.04
550
3.9
3800
37
68
1
110.92
211
1.30
第二变换炉
350~400
3.55
400
3.9
4000
110
76
1
104.58
72
4.10
425
3.9
4000
107
76
1
104.58
74
3.99
450
3.9
4000
104
76
1
104.58
76
3.88
475
3.9
4000
103
76
1
104.58
77
3.84
500
3.9
4000
88
76
1
104.58
91
3.28
三变下段
232
3.45
255
3.9
4000
128.57
68
1
116.66
62
4.30
270
3.9
4000
126.22
68
1
116.66
63
4.22
280
3.9
4000
124.66
68
1
116.66
64
4.17
三变上段
267
3.45
290
3.9
4000
123.18
72
1
110.28
64
4.36
350
3.9
4000
114.78
72
1
110.28
69
4.06
400
3.9
4000
108.94
72
1
110.28
73
3.85
由计算数据可知:
第一变换炉在设计温度和设计压力下工作,筒体的计算厚度为65mm,GB150-1998上没有列出304L复层材料在450℃及以上温度下的许用应力数据,在此复层材料只考虑耐腐蚀,不列入强度计算,设计者选取的有效厚度为68mm,受压圆筒的计算应力为σt=110.92Mpa,[σ]t=116Mpa,可见强度设计裕量很小。如果由于操作原因导致设备温度升高,假定操作温度升高至500℃,按设计压力计算,筒体计算厚度为86mm,大于设计者选取的有效厚度68mm,计算应力110.92Mpa,大于该温度下材料的许用应力88Mpa,按操作压力计算,筒体计算厚度为81mm,大于设计者选取的有效厚度68mm,计算应力104.66Mpa大于该温度下材料的许用应力88Mpa,由此可见操作温度是设备安全的敏感性因素,为确保第一变换炉的设备安全,操作时必须严格控制操作温度,确保设备在475℃以下操作,以保证设备安全。
第二变换炉在设计温度和设计压力下工作,筒体的计算厚度为72mm,GB150-1998上没有列出304L复层材料在450℃及以上温度下的许用应力数据,在此复层材料只考虑耐腐蚀,不列入强度计算,设计者选取的有效厚度为76mm,受压圆筒的计算应力为σt=114.58Mpa,[σ]t=110Mpa,设备是安全的。如果由于操作原因导致设备温度升高,假定操作温度升高至450℃,按设计压力计算,筒体计算厚度为76mm,等于设计者选取的有效厚度76mm,计算应力104.58Mpa,略大于该温度下材料的许用应力104Mpa,短时间内操作,设备安全。如果操作温度达到475℃,按设计压力计算,筒体计算厚度为77mm,大于设计者选取的有效厚度76mm,计算应力104.58Mpa,大于该温度下材料的许用应力103Mpa,按操作压力计算,筒体计算厚度为70mm,小于设计者选取的有效厚度76mm,计算应力95.20Mpa小于该温度下材料的许用应力103Mpa,如果操作压力稳定,在短时间内操作,设备也是安全的。当操作温度升高至500℃时,按设计压力计算,筒体计算厚度为91mm,大于设计者选取的有效厚度76mm,计算应力104.58Mpa,大于该温度下材料的许用应力88Mpa,按操作压力计算,筒体计算厚度为82mm,大于设计者选取的有效厚度76mm,计算应力95.20Mpa大于该温度下材料的许用应力88Mpa,设备操作不安全。按操作压力计算,根据GB150-1998表4-1的数据用内插法求得设备安全操作的极限温度为487℃。因此对第二变换炉设备有一定的裕量,在450℃以下工作是安全的,在操作压力下工作,安全操作的温度上限为487℃。
第三变换炉,在设计压力下,下段工作的温度上限为350℃,上段工作的温度上限为400℃,在操作压力下,下段工作的温度上限为475℃,上段工作的温度上限为487℃,与第一、第二变换炉比较,第三变换炉的操作弹性要大一些。
3、变换炉腐蚀分析
表二的数据说明在变换炉中主要有以下两种腐蚀形态:
3.1 高温硫化腐蚀。高温状态下,硫化氢有氧化作用,在金属表面形成硫化膜,硫化膜结构疏松易碎,且熔点较低,对进一步硫化反应的阻碍作用很小,从而使金属机械性能受到损害。资料显示1,在400~500温度范围,使用超低碳00Cr19Ni10不锈钢可以防止硫化腐蚀。
3.2 氢腐蚀。在高温变换炉工况(高温、中压、临氢)条件下,氢原子与钢中的碳原化物子发生以下反应
 
反应生成的甲烷气体在局部产生高压,致使钢表面发生鼓泡或开裂,并且表面脱碳,机械性能降低,国内同类型装置中,关于变换炉的氢腐蚀已有相关报道2
4、操作建议
变换反应具有放热、在气相状态完成、反应前后体积不变的特点,放热会导致气体温度升高,按照气体状态方程 =常数可知,在体积不变的情况下,温度升高,压力必然会升高,结合强度核算结果,提出如下建议:
4.1、通过控制蒸汽消耗量、控制水碳比等量化指标控制好反应速度,严格防止设备超温、超压,下面列表说明三台变换炉的操作温度上限。
表三 三台变换炉操作温度上限数据

 

 
第一变换炉
第二变换炉
第三变换炉上段
第三变换炉下段
设计压力下
475℃
450℃
400℃
350℃
操作压力下
475℃
487℃
487℃
475℃
4.2、停车过程中,卸压、降温要缓慢平稳,防止出现氢鼓泡。
4.3、停车以后,应在短时间内用高温惰性气体置换吹扫,同时加强对设备的保温护理,防止出现酸性气体露点腐蚀。
 
参考文献
1、左景伊 左禹 腐蚀数据与选材手册 北京 化学工业出版社 1995
2、周达理 陈飞鹏 高温变换炉氢腐蚀原因分析及处理 大氮肥 第26卷第4期
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