拟建工程厂区地表以棕漠土戈壁为主,其下均为结构单一的砂砾石层。土层透水性较强,对污染物的吸附、净化作用较小,整个包气带土层中无不透水隔水顶板,废水较易下渗。同时,拟建厂址区地下水埋藏较浅,地下水位一般3~5m左右,表土层对有机物的吸附降解很小,如果建设期施工质量差,或建成投产后管理不善,就会增加废水的泄漏几率,造成地下水的污染。
综上所述:本工程的各项废水经厂内处理达标后排入开发区排水管道,送至净美排水公司西尼尔氧化塘处理,项目排水方案可行。
本工程废水排放总量为18.56万m3/a,由于工程废水不排入地表水体,工程排污不会对地表水体产生影响。生产生活废水由厂区废水处理系统处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)3级标准后,排入厂区排水管网最终进入西尼尔氧化塘处理。故本工程装置在正常生产情况下,对厂区及周围区域的地下水环境影响不大。
四. 能耗水平分析
1.能耗分析
本车间的工序能耗为5008MJ/t钢材,符合1998年《钢铁企业设计节能技术规定》YB9051-98的要求。
本设计的工序能耗设计指标为:
连轧管工序能耗设计指标=4500×规格系数×钢种系数×热处理系数(MJ/t)
其中:钢种系数规定为1.1~2.0,由于本项目中油井管占80%,因此钢种系数取1.8;
热处理系数规定为1.5~2.0,本项目热处理量占80%,因此热处理系数取1.8;
规格系数按1.0考虑;
则综上所述,本项目的连轧工序能耗指标为14580(MJ/t)。可以看出本项目的工序能耗5008MJ/t较标准规定的能耗指标14580MJ/t要小得多,可以说明本项目的能耗指标是先进的。
2.节能措施
(1)采用连铸圆管坯
与传统的轧制坯料相比,用连铸坯生产无缝钢管的费用每吨可节省40~50美元,金属收得率可提高15%以上,能源费用可节省40~50%。
(2)采用新型的锥形辊穿孔机穿孔周期短、产量高,能穿轧高合金及难变形金属,如不锈钢,穿孔荒管内部缺陷少,表面质量好,荒管壁厚不均可控制在3~4%以下,从而实现大延伸、大扩径量穿孔,有利于扩大产品规格,工具消耗少。
(3)采用段流程工艺,一火轧制,取消了再加热,这样可节省能源20~25%。
(4)采用计算机控制和管理,可实现生产过程自动化,并对生产规程进行科学管理和优化,以便进一步节省能耗。
六.污染物总量控制
废水排放一览表
污染源 | 污染因子 | 排放浓度 | 排放量 |
废水 | 石油类 | <5mg/l | 0.83 t/a |
悬浮物 | <100 mg/l | 16.56 t/a |
COD | <100 mg/l | 16.56 t/a |
目前我国对化学需氧量(C0D)等主要污染物实行总量控制。
总量控制指标如下:
化学需氧量:16.56t/a;
具体总量控制指标以巴州地区环保局下达为准。
污染物总量控制措施建议:
(1)建立健全环境保护管理机构、制定管理制度,做到保护环境人人有责。
(2)实施环境保护岗位责任制。
(3)保证各种污染治理措施正常运行,杜绝事故排放。
七.排污口规范化
按照国家环保总局、自治区环保局关于对排放口规范化整治的统一要求,规范废气采样平台,便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。
首先排污口立标管理,设立国家标准规定的标志牌,根据排污口污染物的排放特点,设置提示性或警告性环境保护图形标志牌,一般污染源设置提示性标志牌,毒性污染物设置警示性标志牌。我公司只需设立提示性标志牌。
废气排放口要按国家有关规定,规范整治排气筒数量、高度,此外,还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范,搭设监测平台,烟囱上预留监测孔。
废水排放口要根据废水污染物毒性设立国家标准规定的标志牌;废气排放口按照《固定污染源排放烟气连续监测系统技术规范》要求规范废气采样口。